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新湖石化ABS污水处理工程调试及运行

更新时间:2009-08-20 11:15 来源: 作者: 阅读:2113 网友评论0

新湖(常州)石化有限公司ABS污水处理工程,是由韩国新湖油化株式会社提供全部技术和设备,于二00二年十一月底建成并投入设备调试及试运行,二00三年三月转入正常生产。该工程设计能力为每天675立方米,总造价100万美元。

1. 处理工艺

1.1 ABS污水的特点。工艺废水主要产生于IM-ABS和SAN工段的干燥阶段和洗涤塔,生产废水中主要污染物为苯乙烯、丙烯腈等。ABS污水日产600吨,色白,泡沫浓密,CODcr在3000-5000mg/l,BOD5在 1500-2000mg/l,SS在1300-2000mg/l,处理后CODcr在160-250mg/l,BOD5在 26-150mg/l,SS在40-120mg/l。

1.2 工艺流程。该工程采用物化和生化处理相结合的综合性方法来处理污水,出水达到三级标准。工艺流程由五部分组成。第一部分为预处理,污水通过细格栅,进入调节池,通入空气,使水质均匀,加入消泡剂,经水泵提升后进入第一絮凝池。第二部分为一级絮凝,沉淀,此部分靠絮凝剂和重力,使上清液流入活性污泥池。第三部分为生化处理,污水由第一沉淀池重力流出后,进入活性污泥曝气池,处理后的水一部分进入二沉池,一部分污泥回流活性污泥曝气池。第四部分为二级絮凝,沉淀,重力流入三沉池,三沉池上清液外排。第五部分为污泥浓缩和脱水部分,一沉池污泥,二沉池部分剩余污泥,三沉池污泥经泵打入污泥浓缩池,再经泵流入污泥脱水器,污泥外运处置。

1.3 工艺特点。该工艺采用PLC自动监控,处理效率稳定。

2. 设备调试运转

设备安装完毕后,按单机试车局部联合试车和系统联合试运转三个步骤进行设备调试。 韩国新湖油化株式会社技术人员依据实际经验,对设备的机械部位进行调整,仪表控制柜,现场仪表调试,污水泵,污泥泵和风机的调试。韩国裕泉工程株式会社机械和电器技术人员对带式压滤机进行调试。
在调试过程中,一些具体问题,下面做详细叙述。

2.1 调整调节池进水口。调节池是露天敞开式的,由于工艺废水水温在50℃以上,为了避免高温对活性污泥的影响,调整了调节池的进水口,使调节池进水口远离出水口,以利于废水散热。当时设备调试期天气寒冷,问题不是显得很必要,随着气温的升高,这一措施的优点就很明显了。

2.2 增加活性污泥的营养。在初期污泥驯化时,由于工艺废水具有一定毒性,驯化周期拉长,为使活性污泥尽快生长,我们将公司生活废水收集,增加水泵,水管,将生活废水,主要是化粪池废水,自动打入活性污泥池,极大地改善了活性污泥的活性。由于公司生产具间隙性,短期大量废水涌入,每次对活性污泥都是强力冲击,缓缓不断的生活废水使活性污泥得以延续。活性污泥中常见的原生动物有三类,一是肉足类,典型的肉足类为变形虫属、简便虫属、表壳虫属和鳞壳虫属等;二是鞭毛类,鞭毛虫又分为植物性鞭毛虫和动物性鞭毛虫,常见的植物性鞭毛虫有滴虫属、屋滴虫属和眼虫属等,常见的动物性鞭毛虫有波豆虫属、尾波虫属等;三是纤毛类,分为游泳型和固着型两种,游泳型包括漫游虫属、草履虫属、肾形虫属、斜管虫属,固着型常见的有钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属、盾纤虫属和壳吸虫属等。观察原生动物的种类组成、数量、生长和变化状况,反应出细菌的生长和变化情况,同时间接地评价污水处理过程和处理效果的好坏,起指导生产的作用。一般活性污泥正常时,大量钟虫、累枝虫、壳吸管虫等纤毛类原生动物出现,出水澄清,处理效果较好;受负荷冲击时,纤毛类原生动物消失,仅有大量鞭毛类原生动物,受到强力冲击时,没有活性菌,同时出水浑浊,处理效果差;当大量旋轮虫、线虫出现时,成熟活性污泥趋于解体状态,急需补壮措施。

2.3调整絮凝剂管线的位置,既便于观察絮凝剂数量的大小,又利于快速搅拌,加快絮凝生成。

2.4 压滤机刮刀的调整。压滤机刮刀和滤带的接触压力可以利用弹簧来调整刮刀的位置,但弹簧位置在刮刀的两端,刮刀材质为塑料,如若弹簧拉力不够,刮泥效果不好,但弹簧拉力足够,刮刀中间不受力,刮泥效果同样不好,几经周折,我们在刮刀的中间部位增加了外力,提高了刮泥的效率。

2.5 压滤机滤布。压滤机滤布的清洗是由清洗泵、水源和喷淋管等组成,清洗水压达到4公斤,但由于浓缩污泥回流水含有大量大于喷嘴直径的颗粒物,因此极易堵塞喷嘴,引发清洗不良,滤布上留下污泥迹,压滤效果降低,需及时疏通。如果采用清洁水,则以上现象不发生,但清洗水量较大,产生大量污水。实践表明,清洗不好,絮凝质量不高和压滤机刮刀不到位,都影响压滤效果。如果絮凝质量好,刮刀合适,回流水清洗疏通及时,滤布清洁,压滤效果非常好。

2.6污泥泵。当气温在25摄氏度以上时,污泥浓度明显变大,流动性较弱,污泥泵出泥量减至三分之一。我们检查了污泥泵的进出口,没有发现异常物缠绕,因此判断污泥流动阻力大而引起。当我们将污泥浓度适当稀释后,污泥泵运转正常。

2.7 污泥回流管内污泥断流问题。进入设备调试阶段后,我们发现污泥回流至曝气池的泥量较少,有时甚至断流,经查,污泥泵前阀门关不死,很明显阀门处有异物缠绕,时间
长造成管道堵塞,甚至完全堵死,就会出现流量减少甚至断流的现象。鉴于此,我们从异物的源头,即生活废水集中池泵前加栅网,并在公司检修时,将阀门卸下,取出异物,污泥回流管污泥线畅通。

3. 絮凝剂的选择

絮凝剂由无机絮凝剂和有机絮凝剂结合,目的是更好地进行水和泥分离。采用的是类似JAR絮凝测试。

3.1聚合氯化铝(PAC)是水处理中最常用的絮凝剂之一。我们选择了聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝和聚合氯化铝铁(PAFC)三种进行试用,聚合氯化铝铁相比较聚合氯化铝,矾花相似,但沉降速度更快,因此我们试用了二个星期,但聚合氯化铝铁至絮凝池的输运管线严重结垢,被迫更换输运管线,为此处理设施停止运行了三天。硫酸铝因限于供应商大多只能提供固体硫酸铝,且液体硫酸铝用量较大,价格性能比逊于聚合氯化铝,因此目前以聚合氯化铝为适用絮凝剂。

3.2 PAC浓度的选择。我们选择的PAC浓度有100ppm、200ppm、300ppm、400ppm、500ppm、600ppm六个,实践证实,PAC的浓度越高,出水越清,但PAC的浓度达600ppm,上层水澄清,但静置后上层水量只占总量的十分之一,下层泥量占总量的十分之九,显然对大量工业废水处理是很不实际的。后依据实际情况,PAC浓度选择在100-300ppm,达到投药量少、污泥量少、效率高的目的。

3.3 有机合成高分子絮凝剂,我们主要对500万、1200万、1500万等不同分子量阴离子型聚丙烯酰胺(PAM)进行对比试验,选择了COD去除效果最佳的分子量为1200万的阴离子型聚丙烯酰胺。

3.4 PAM浓度的选择。同样经过对比试验,最终选择了3-20ppm。

3.5 浓缩污泥的絮凝剂,同样选择了阴离子型聚丙烯酰胺,阴离子型聚丙烯酰胺和阳离子型聚丙烯酰胺相比,价低,对化学絮凝污泥的再絮凝性价比高于阳离子型聚丙烯酰胺,阳离子型聚丙烯酰胺对生化污泥絮凝效果较好,但公司主要是化学絮凝污泥。

4.运行情况

系统自运行以来,处理后出水COD一直稳定在200-300mg/l,PH、BOD、SS等处理后均稳定达到GB8978-1996中三级排放标准。2003.06通过了常州市新区环保局的竣工验收。
由于系统自动化程度较高,一旦设备出现故障,若不能及时修复,极易影响水质,因此备件准备要及时。

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