A2O工程实例研究:保定市污水处理总厂运行管理
为保护华北明珠--白洋淀,在保定市建立了2座污水处理厂,即鲁岗污水处理厂(A2/O工艺)和银定庄污水处理厂(A/O工艺)。
鲁岗污水处理厂除磷脱氨工艺运行三年来,工艺运行较为稳定,主要水质指标SS、CODCr、BOD5及NH3-N均达到了GB8978-1996中的一级排放标准,但出水总磷尚不稳定,在0.17~2.00mg/L之间变化。本文主要介绍鲁岗厂A2/O工艺调整全过程及除磷工艺状况。
1. 鲁岗污水处理厂A2/O工艺概况
鲁岗污水处理厂1996年9月投入运行,设计处理能力为8万m3/d(最大可处理10万m3/d),处理保定市西干道和北干道两个系统的城市污水,服务面积2800ha,服务人口24万,采用生物除磷脱氨(A2/O)工艺,处理净化后的出水近期用于农灌和补给护城河,改善城市景观,最终进入白洋淀,远期目标为工业回用。
设计工艺参数:
设计流量为连续最大8.5h流量,即流量Q=3833m3/h;
污泥龄:SRT=16.7d;
污泥负荷:F/M=0.15kgBOD5/(kgMLSS•d);
污泥浓度:MLSS=3500mg/L;
溶解氧:厌氧段0.3~0.5mg/L;
缺氧段0.7mg/L;
好氧段2.0mg/L以上;
停留时间:厌氧段1.1h;
缺氧段2.2h;
好氧段5.2h;
污泥产率:C=0.4kg污泥/kg去除的BOD5;
污泥指数:SVI=80~100mL/g;
污泥回流比:R=50%~100%;
混合液回流比:r=200%;
池数:n=2,每池有效体积为15600m3;
检测仪表分布情况:
厌氧段:2台氧化还原电位仪;
缺氧段:2台溶解氧仪;
好氧段:2台悬浮物浓度仪,2台溶解氧仪。
2. 除磷工艺运行状况
鲁岗厂自1996年9月运行以来,在进水量和BOD5均未达到设计值(8万m3/d和160mg/L),且进水量波动较大(1100~3400m3/h)的情况下,处理效果较好,但除磷效果不稳定,对此成立了除磷攻关小组,除磷工作被列为保定市污水处理总厂技改项目之一。参考生物除磷文献资料的介绍以及向有关专家请教,摸索运行经验,我们克服了进水量不足(6.5万m3/d),进水BOD5偏低(100mg/L以下)等客观因素,以除磷为主对构筑物及工艺运行进行了一系列的调整,如:
(1)一沉池单池运行,破坏其沉淀效果,提高一沉池出水BOD5;
(2)一沉池偏池运行,让一池进水停留时间长些,使其污泥产生初步发酵;
(3)在保证一沉池排泥管道不堵的情况下,延长排泥间隔时间,使污泥发酵;
(4)关闭部分缺氧段曝气阀,增加厌氧段容积,提高污水在厌氧段的停留时间;
(5)在保证出水NO3-N达标的情况下,交替减小部分好氧池气量,使之变成缺氧池,进行反硝化,即采用准Phoredox工艺运行;
(6)曝气池单池运行,MLSS保持两池运行时数值,使F/M提高一倍;
(7)曝气池偏池运行,观察停留时间对磷释放吸收的影响;
(8)为增大剩余污泥的排放量,新增了一套排泥管。
除了以上调整外,我们还加强了对一沉池出水水质(表1)及曝气池厌氧段、缺氧段、好氧段的BOD5、TN、TP、NH3-N的化验,尤其是对厌氧段、好氧段的TP的化验,分析是否存在磷的释放和吸收,同时通过厌氧段的ORP(氧化还原电位)值的变化及NO3-N的浓度来调整外回流比,使厌氧池处于厌氧环境,但在进水BOD5≤90mg/L时,无论怎样调整工艺都很难使出水连续稳定地低于1.0mg/L。
表1一沉池出水水质项目1999年1月
现对生物除磷工艺运行较稳定的1999年1月(双曝气池运行)和1999年4月(单曝气池运行)的工艺参数及处理效果进行了整理,见表2、表3:
表2曝气池主要运行参数
表3主要水质指标去除情况项目1999年1月
3. 对除磷状况的分析及讨论
我厂运行以来,针对生物除磷做了大量的工作,且始终作为重点工作来开展,以上所举的数据是工艺运行中较好的情况,通过对此进行分析,总结工艺调整的经验及工艺参数控制范围,对今后的工作具有一定的指导作用。
(1)由于进水量波动较大,破坏厌氧、好氧段的磷释放和吸收条件,致使出水总磷变化较大,出水总磷常在0.2~1.0mg/L;有时>1.0mg/L;
(2)当进水BOD5偏低时,即BOD5/TN小于5时,反硝化减弱,此时,工艺以除磷为主,脱氮为次,从表1可以看出F/M虽然较低,但通过调整回流比及污泥龄也能达到满意的除磷效果;
(3)实践表明,当水量超过6.0万m3/d,可双曝气池运行;当低于6.0万m3/d时,可单曝气池运行,保持双池运行的MLSS浓度,提高污泥负荷,即能达到除磷效果,又能降低能耗;
(4)要想得到良好的除磷效果,污泥龄应低于12d(比设计值低),否则除磷效果不稳定;
(5)在保证二沉池污泥不发生上浮的情况下,尽量降低污泥回流比,实践表明除磷效果好时,回流比应在50%以下;
(6)通过对厌氧池、好氧池进行监测,当明显存在磷的释放和吸收时,厌氧池的硝酸盐在0.5mg/L以下;
(7)出水氨氮下降时,TP值上升,脱氮与除磷之间存在矛盾,运行中应兼顾两个指标,即努力控制硝化和反硝化以降低回流污泥中NO3-N对生物除磷的影响;
(8)在实际工艺运行中,当磷释放量大时,氧化还原电位值突然下降,好氧池磷的吸收就好,在日常工作中可通过氧化还原电位值的变化来初步判断运行状况。
4. 结论
(1)为了提高BOD5值,应加强对一沉池的运行管理;
(2)若BOD5较低时,应以除磷为主,调节剩余污泥排放量来调整污泥龄,使污泥龄在5~12d之间;
(3)污泥回流比应控制在50%以内,MLSS应在2500~3000mg/L;
(4)根据进水量的大小,调整构筑物的运行状况(单池或双池),以保证最佳的除磷效果;
(5)在工艺正常运行中,应加强污泥脱水工作,使剩余污泥及时脱水,防止重新回流到进水泵前集水池;
(6)好氧段溶解氧(DO)在1.5~2.5mg/L范围即满足了工艺要求;
(7)污泥指数SVI=60~90时,污泥的吸附、活性、沉降、浓缩性能良好;
(8)采用准Phoredox工艺运行能取得较好的除磷效果。
5. 存在的问题
(1)水量水质达不到设计要求,给工艺调整带来了困难,除磷效果不能连续稳定达标;
(2)对浓缩池上清液和污泥脱水过滤液无化学除磷处理,而重新进入了集水池,致使部分总磷在系统内循环,要使出水总磷连续达标,应对其进一步深度处理;
(3)由于目前化验设备有限,无法进行更全面的测定,从而保证对工艺的及时调整,A2/O工艺运行管理,需NO3-N等在线测定仪表;
(4)水量变化波动较大,对活性污泥造成冲击,影响除磷效果;
(5)当水量较小、BOD5偏低时(进水量<6万m3/d,BOD5<100mg/L),按照文献上的工艺参数和条件调整工艺也达不到较好的除磷效果;
(6)在实际操作中,有时各种工艺参数均达到生物除磷条件,但氧化电位值变化较大,除磷效果不明显,经观察主要与进水BOD5浓度有直接关系。
6. 生物除磷脱氧工艺运行管理对设计的要求
(1)要求在设有初次沉淀池的A2/O工艺中,考虑超越初次沉淀的工艺措施;
(2)为提高系统的反硝化能力,建议增加一沉出水直接进入缺氧池的工艺措施;
(3)厌氧、缺氧、好氧三段容积考虑可调,好氧段与缺氧段相连接的前段应设搅拌器,以防将其改为缺氧段停止曝气时污泥产生沉降。
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