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海日花边印染废水处理工程实践

更新时间:2013-01-08 14:53 来源: 作者: 阅读:2117 网友评论0

印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。印染废水处理的最突出问题是色度和难降解有机物的去除问题。主要处理方法有生化法、物化法及几种方法的联合使用[1-2]。海日花边公司从事内衣经编花边生产,主要原料是尼龙、粘胶、氨纶等。该公司的废水来自染色、清洗等工段,废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和色度等,正常生产时排放废水为3000·td-1。本工程根据印染废水水质特性,采用A/O工艺结合优势菌技术处理废水,工艺流程为:初沉隔油池-调节池-水解酸化-生物接触氧化-沉淀池-清水池-回用水系统。经过工程调试,运行稳定,COD、BOD5、NH3-N等水质指标均能达标排放,满足纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)一级排放标准[3]。

1·工程概况

海日花边印染废水工程处理规模3000m·3d-1,2009年投入运行。该工程进水为软油废水和染色废水,软油废水温度35~77℃,含油高,染色废水成分复杂,色度高,COD高,设计进出水和污水处理段出水水质见表1。

工艺流程见图1。水解池及一、二氧化池的污泥排入回用污泥池,再用泵泵入水解池回用,斜管池、砂滤池的污泥通过排泥阀排入剩余污泥池,然后泵到污泥脱水间脱水后外运。

2·主要构筑物及设备参数

(1)集水池。1座,25m×3.4m×5.2m,其中格栅区4m×1.5m×4.2m。钢筋混凝土地下结构,水力停留时间1.2h。内设9kW潜污泵2台,一用一备。

(2)初沉隔油池。1座,10.9m×4.55m×7.1m,钢筋混凝土地上结构,停留时间2h。内设撇渣器,导出浮油及浮渣,PLC控制。

(3)调节池。1座,25.85m×10.9m×7.1m,其中中和反应池4m×3m×7.1m。钢筋混凝土地上结构,水力停留时间12h。内设潜水搅拌机、自动投药系统、4.2kW潜污泵3台两用一备及降温转换电动阀4台、冷却塔2台、温度监控仪1台。

(4)水解酸化池。设1#~3#水解酸化池,各2座;均为钢筋混凝土地上结构,1#水解酸化池单池尺寸9m×4.19m×9.1m,水力停留时间3.6h。内设组合填料。2#水解酸化池单池尺寸9m×2.83m×7.1m,水力停留时间2.46h。内设组合填料。3#水解酸化池单池尺寸9m×3m×7.1m,水力停留时间2.61h。内设斜管填料。

(5)氧化池。设1#和2#生物接触氧化池,各为2座;均为钢筋混凝土地上结构,停留时间均为6h。1#生物接触氧化池,单池尺寸8.3m×9m×6.4m,停留时间均为6h。内部均设多孔填料,底部设散流曝气器。2#生物接触氧化池单池尺寸8.68m×9.0m×5.7m。

(6)沉淀池(含反应池)。2座,单池尺寸4.5m×9m×5m,3座反应池1m×1m×5m,钢筋混凝土地上结构,反应时间0.2h,沉淀时间2h,表面水力负荷1.95m3·m-·2h-1,内设斜管填料,排泥系统PLC控制。

(7)砂滤池。2座,单池尺寸2.6m×5.7m×4.3m,钢筋混凝土地上结构,过滤时间1h,内设气、水反冲洗系统,PLC控制。

(8)清水池。2座,3m×2.6m×4.3m,钢筋混凝土地上结构,水力停留时间30min。内接回用水处理系统。

(9)污泥回流池。1座,8.5m×4.8m×7.3m,钢筋混凝土地下结构,内设3kW污泥回流泵2台。

(10)污泥储池。2座,8.5m×4.8m×7.3m,钢筋混凝土地下结构,内设1.5kW污泥泵3台,两用一备。

3·工程调试及运行

3.1工程调试效果

工程于2008年11月调试,2009年3月底正式运行,监测数据表明,各项指标均达到设计值(见表2)。

由表2数据可知,COD、BOD5、色度去除率均达到90%以上,出水水质可达到纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)一级排放标准。

3.2问题及解决方法

(1)水解酸化池,进水水温较高,经调节池调节后水温仍然在45~50℃,不利于脱色细菌生存。在水解酸化池前增加冷却塔,将水温降至35℃左右。

(2)在生物扩大培养期间优势菌活性不强。通过增加营养液,如猪血、淘米水等,待生物扩培后,再将其投入构筑物中进行驯化。

(3)砂滤池采用快速滤池形式,每次反冲洗时上砂层均留下剩余污泥。在砂层设置排污管,排污管置于砂层上10mm,待反冲洗水位液面低于排污槽后打开排污管进行排泥。

4·工程经济效益分析

本工程设计日处理能力3000m·3d-1。目前,由于生产能力有限,来水水量约2500m·3d-1。直接运行费用1.06元·m-3,其中电费0.379元·m-3,药剂费0.56元·m-3,人工费0.116元·m-3。

工程出水进入回用水处理系统,采用反渗透处理工艺。回用水可作为生产用水、绿化和浇洒道路,回用水按330d·a-1计,每年可节约自来水66万m3,可节约水费165万元。

5·结论

采用A/O结合优势菌工艺,废水处理出水即可达到纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)一级排放标准。经回用水处理系统处理后可达到80%回用。

系统启动时间短,出水稳定,耐负荷冲击能力强。双列运行设计,在不停产情况下可进行单列检修。整个系统采用PLC控制方式,操作简便,管理方便,运行费用低。本工程技术产生污泥量远少于常规工艺,为典型环境友好的处理工艺。

参考文献:

[1]许玉东.生化-混凝沉淀-砂滤工艺处理毛巾印染废水[J].环境科学与技术,2000,2(89):39-41.

[2]李家珍.染料、染色工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,1998:187-188. 

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