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天津热电有限公司1×260T/h锅炉烟气脱硫(氨法)工程

             来源:上海申川环保科技有限公司 阅读:2838 更新时间:2008-08-18 15:08

详细信息
项目名称 天津热电有限公司1×260T/h锅炉烟气脱硫(氨法)工程
建设地点 建设起始时间 建设结束时间
建设性质 新建 工程投资 废水性质
处理规模 进水水质 出水水质
处理工艺 运行费用 承包范围
工程说明

工程所属方:山东肥城市化肥厂

技术提供方:天津热电有限公司

一、基本设计条件

1.锅炉参数:

型号:WGZ260/100-2型,自然循环,液态排渣立式旋风炉。

锅炉额定蒸发量:260T/h

过热器出口蒸汽压力:9.8Mpa

过热器出口蒸汽温度:540℃

给水温度:158℃

汽包工作压力:11.17Mpa

热风温度:390℃

冷风温度:45℃

过热蒸汽温度调节:两级喷水减温,减温水采用给水

锅炉热效率:88-90%

2.送风机型号:

两台G4-73-13No16D型送风机。

3.引风机型号:

两台Y4-73-11No20D型引风机。

4.电除尘器型号:

四电场ESP,确保烟气含尘小于100mg/Nm3

5.煤质条件:

该锅炉采用山西西山煤,煤质分析数据:

  项目            元素,应用基           分析值,%
                  Cy                   56.37
                  Hy                   3.16
                  Oy                   3.10
                  Ny                   0.8
                  Sy                   1.44
应用基灰份          Ay                   27.26
应用基水分          Wy                   7.87
分析基水分          Wf                   1.0
应用基低位发热量    Qdwy                 21578.8kJ/kg
可磨性系数          Kkm                 

锅炉耗煤量为38.4T/h,日耗煤920吨,年耗煤25万吨。由于是液态排渣炉,为了促进流渣,需在原煤中掺烧10%石灰石。

粉煤灰分析数据如下:

 
  成分            分子式             分析值,%
二氧化硅          SiO2               50.54
三氧化二铝        Al2O3              35.22
三氧化二铁        Fe2O3              8.88
二氧化硫          SO2                3.02
氧化镁            MgO                0.52
氧化钙            CaO                1.35
二氧化钛          TiO2               1.52
 
煤灰熔点
开始变形温度      T1,℃             1330
开始软化温度      T2, ℃             1450
开始熔化温度      T3, ℃             1500

烟气条件如下:

 
项目              单位              设计值
烟气量            Nm3/h             322521
烟气中SO2浓度     ppmv              1080
烟气中含水量      %(vol)           5.38
烟气中含氧量      %(vol)           6.0
烟气中含尘量      mg/Nm3            <100

二、脱硫装置概貌

该厂原有3台220T/h锅炉,共用一个烟囱,1#烟囱。在原有3#炉的北侧,建设4#锅炉,260T/h。烟气经过机组的电除尘和引风机后,分为两路,一路经过切断挡板门直接进入脱硫塔,一路称为旁路,设有旁路挡板门。在脱硫装置有故障和机组点火期间,烟气走旁路直接进入烟囱。整个脱硫装置的面积在20×25m2左右。

三、脱硫装置运行情况

该项目为关键技术开发和工程示范项目,重点解决了新氨法烟气脱硫技术中脱硫塔的放大设计和制造技术、全系统的工艺流程优化及控制技术、亚硫铵氧化、尾气氨溢出控制等关键技术问题。

项目完成了合同规定的研究内容,形成并获得了多项专利。经对该套示范装置运行测试,脱硫率达到了99.4%;脱硝率达到22.3%;硫铵产品质量达到国家优等品标准。在168小时的稳定运行考核期间,脱硫率均在95%以上,达到了合同规定的考核指标。

在168小时运行期间,烟气SO2浓度波动非常大,从最低200ppmv左右,到最高1300ppmv。对应与燃煤含硫量,最大值1.6%(wt),最低值为0.4%(wt)。脱硫效率稳定在99%以上。天津市环境检测中心的测试结果也表明,脱硫尾气中的SO2含量分别为3.91和14.2mg/Nm3,即分别为1.37和4.97ppmv。这表明,本技术具有很大的克服波动的能力,具有十分良好的操作弹性和SO2脱出性能。

烟气脱硫过程具有很好的操作稳定性。


工程图片
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