提高本钢转炉一次除尘效率的研究与实践
更新时间:2009-08-20 16:51
来源:本钢技术
作者: 王晓婷,曹志众,张臣
阅读:1224
摘要:本钢转炉一次除尘系统烟气流量超过设计能力,系统结垢严重,影响转炉一次除尘效果。经过计算原材料产生的烟气量,优化转炉工艺操作,增加石灰筛分工艺减缓结垢速度,提高了转炉除尘效率。
关键词:烟气,一次除尘,石灰筛分工艺
本钢炼钢厂转炉一次除尘系统为湿式未燃法烟气净化系统。为了降低钢铁料消耗,降低生产成本,废钢中加入部分渣钢,降温料采用含铁氧化物含量较高的泥浆球。在转炉吹炼前期,一次除尘系统烟火外溢现象严重,而且时常发生溢渣、喷溅等现象。同时,由于文氏管喉口结垢速度快,清理频繁,影响生产。为此,对影响转炉一次除尘系统的因素进行了研究分析,优化转炉操作,新增石灰筛分工艺,提高转炉除尘效果。
1 OG 系统简介
1.1 工艺流程
本钢转炉 OG系统生产工艺流程如图 1 所示。
1.2 主要设备及参数
1.3 系统设计能力
2 转炉除尘系统存在的问题
2.1 转炉一次除尘烟尘外溢严重
2.2 烟气含尘量高
2.3 GO系统结垢严重
3 原因分析
3.1 渣钢对转炉一次除尘的影响
3.2 泥浆球对转炉一次除尘的影响
3.3 烟尘外溢分析
3.4 石灰粉化
4 改进措施
5 实践效果
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