线路板厂的废水处理
线路板厂排放的废水组成复杂,一般采用混合法、离子交换法进行处理,而较少使用气浮法。本文介绍某电子技术有限公司所采用的气浮法处理工艺。
1 处理流程及原理
1.1 废水分类
根据线路板厂废水排放特点以及主要污染物的浓度和物理化学性质,将废水分为六类,各类污水的水量及主要污染物浓度见表1。
污水名称 |
污水量(m3/d) |
主要污染物 |
|
成分 |
浓度(mg/L) |
||
络合铜废液 |
1.5 |
EDTA |
10000 |
高COD废液 |
20 |
pH |
10~11 |
低COD废液 |
80 |
pH |
9~10 |
含氟废液 |
1.5 |
F |
10000 |
重金属废液 |
500 |
Cu |
<1000 |
酸、碱性清洗水 |
2000 |
Cu |
≤1 |
1.2 工艺流程
线路板厂废水处理工艺流程见图1。
1.3 处理原理
① 络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入Na2S破坏铜络合物,使Cu2+形成CuS沉淀去除。除Cu后含COD的出水再做后续处理。
② 含COD物质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,去除COD物质后做去除重金属处理。
③ 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再加石灰生成CaF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。
④ 重金属离子废水中主要有Cu2+、Mn2+、Sn2+,调节pH在10.5左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节pH值后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为OT石。
⑤ 酸碱性清洗水的处理是先调节pH≥6,再加混凝剂进行气浮处理。
⑥ 污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为70%,泥饼量约为2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。
2 运行结果及费用
2.1 运行结果
柏力公司按上述工艺建成废水站于1996年7月调试,处理后废水各项指标均已达标,运行基本正常(见表2)。
序号 |
Cu(mg/L) |
CODcr(mg/L) |
pH |
|||
进水 |
出水 |
进水 |
出水 |
进水 |
出水 |
|
1 |
206.85 |
0.413 |
1354 |
70.9 |
3.76 |
8.01 |
2 |
201.760 |
0.501 |
1183 |
60.8 |
2.54 |
6.54 |
3 |
171.850 |
0.348 |
859 |
45.4 |
4.32 |
7.62 |
4 |
160.310 |
0.217 |
935 |
35.8 |
3.57 |
8.71 |
5 |
183.150 |
0.465 |
801 |
66.9 |
2.92 |
8.56 |
注 Cu进水样取自重金属废液贮池; |
2.2 效益分析
该工艺的费用统计见表3。
项目 |
计算方法 |
年金额(万元) |
折旧费 |
320万元/t×7.5% |
24 |
维修费 |
320万元/t×2.5% |
8 |
水费 |
0.35万元/t×8250t |
0.2888 |
电费 |
0.8元/(kW.h) |
24 |
硫酸 |
0.067万元/t×30t |
6.7 |
烧碱 |
0.2万元/t×150t |
30 |
硫化钠 |
0.28万元/t×6.9t |
1.932 |
混凝剂 |
0.3万元/t×15.1t |
4.53 |
NaCl |
0.04万元/t×30t |
1.2 |
人工费 |
0.7万元/(人.a)×6 |
4.2 |
总计 |
|
104.85 |
由表3可计算出,废水总处理费用约为1.15元/t。
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