无增压风机湿法烟气脱硫技术及其应用情况
摘要:本文介绍了浙江某发电厂的脱硫系统不配备增压风机,利用锅炉引风机提供脱硫阻力降,简化了脱硫系统,减少了设备购置费用,降低了设备运行维护成本。
1 系统介绍
浙江某发电厂#2机组锅炉采用420t/h超高压自然循环、一次中间再热锅炉,铭牌主蒸汽出力420t/h,最大蒸汽出力430t/h,理论烟气量547000Nm3/h。
引风机为两台1788B/1615型离心风机,风压为8255Pa,风机流量为420048m3/h,配YKK630-6电机,电机容量为1300kW,电机额定电流为152.2A,电机转速为990r/min。使用YOTGC1000/1000液力耦合器,功率为640~1860kW,输入转速为950r/min。
炉膛压力在小于-8 0 0 P a或大于1 1 0 0 P a时,延时1.5s,锅炉MFT(master fuel trip,总燃料跳闸)。
脱硫系统采用石灰石/石膏湿法烟气脱硫系统,吸收塔采用美国巴威(B&W)公司托盘喷淋塔,并配有3台浆液再循环泵和3台氧化风机,保证脱硫效率在90%以上。整个脱硫岛系统理论最高压损为3035Pa,另设有旁路烟道及旁路挡板,用于投切脱硫系统。脱硫岛无增压风机,烟气动力由锅炉引风机提供。
烟气脱硫系统与锅炉烟气系统紧密相连,以确保锅炉的安全运行,是脱硫系统保护控制逻辑设计中必须重视的问题。
2 系统投切分析
由于该脱硫系统无增压风机,仅依靠锅炉引风机提供相应动力。在投入脱硫前和投入脱硫后,脱硫岛烟气压力稳定,引风机运行状况相对稳定,能保证机组安全、稳定的运行。当炉后脱硫岛烟气阻力发生变化时,引风机需做出一定调整,而调整速率过快会影响炉膛燃烧。因此,在脱硫系统投切和浆液再循环泵启停时,较易出现问题。
2.1 旁路挡板开关
某次试验中,在50万m3/h的烟气量下,旁路挡板手动关闭,脱硫系统投入。整个投入过程,炉膛负压最大为124Pa;最小为-121Pa。为减少对机组主设备系统的影响,避免造成瞬时炉膛负压过高或过低,引起锅炉MFT动作,FGD旁路挡板投入时间约为5分钟。
在50万m3/h的烟气量下,旁路挡板手动打开,把脱硫系统切除,在5分钟的切除过程中,炉膛压力变化最大为140Pa,最小为-60Pa。
在脱硫系统正常投入和切除过程中,引风机有足够的调节能力,锅炉炉膛负压未发生剧烈变化,但整个投入和切除过程应尽可能放慢,减少烟气压力波动对炉膛负压的影响。当旁路挡板开度小于20%时对锅炉影响较大,应特别注意小心,在旁路挡板关闭时,最后的20%对锅炉影响也较大,应加强监视和联络。
系统在正常投、切时,采用手动操作,整个投、切时间不小于5分钟。在出现进入FGD的烟气的烟温、含尘(烟气粉尘浓度)超标以及GGH故障等时,要使旁路挡板在事故状态下自动打开,切除脱硫岛。旁路挡板采用脉冲慢开方式,每个脉冲信号间隔25秒,挡板全开时间不小于6分钟,防止机组发生异常情况,保护脱硫岛内设备。
当运行的2台或3台循环泵全部跳闸或在锅炉MFT的极端情况下,应快速切除脱硫岛,且旁路挡板应在28秒内快速全开。
2.2 再循环泵切换
为确保运行安全,脱硫岛的3台循环泵分别接于厂用电6kVA,B段。在正常运行工况下(指燃煤含硫率小于1.06%)运行的2台循环泵,通常为#1、#3泵,接于6kVA,B段,以降低循环泵全部跳闸的几率。
在正常操作时,如将#1、#3浆液再循环泵切换为#2、#3浆液再循环泵运行,脱硫系统原烟气压力会发生一定波动,#1、#2引风机应相应做出调整,以稳定锅炉正常运行。操作过程应为先开启#2循环泵,稳定后再停用#1循环泵。
在50万m3/h的烟气量下,记录的具体数据如下:
(1)2台循环泵运行时增开1台,3台运行,2台引风机电流平均增加5~8A,原烟气压力增加200~500Pa。
(2)3台循环泵运行时停开(运)1台,2台运行,2台引风机电流平均降低4~6A,原烟气压力降低250~450Pa。
(3)炉膛负压波动极值为:+120Pa~-183Pa。
以上数据表明,浆液再循环泵的切换对锅炉影响不大,引风机稍做调整即可克服烟气压力波动,将锅炉调整至正常,保证脱硫系统与整套发电机组稳定运行。
3 运行概况
该发电厂#2锅炉烟气湿法脱硫装置,于2002年4月16日正式开工建设;2003年4月首次导入烟气进行调试;2003年7月完成168小时试运行。2003年9月,在煤种含硫1.06%、负荷分别为100%MCR(maximum continuous rating,最大连续功率)、70%MCR,以及煤种含硫1.4%、负荷100%MCR时,浙江省电力试验研究所对#2锅炉FGD系统进行了性能考核试验,《烟气脱硫合同附件》“保证设备和系统试验”中规定的三项功能保证全部合格,八项性能保证除噪音一项,也都合格。
2 0 0 3年9月至2 0 0 5年8月,#2锅炉运行总时间为1 6 3 4 5小时,脱硫系统运行时间为1 5 9 4 6小时,脱硫系统投运率为97.55%,平均脱硫效率91.38%,脱除SO211690余吨。
该脱硫系统由于机组停役、脱硫装置检修、试验等原因,两年来共计撤出运行34次,其中大多数为有计划手动撤出,机炉集控与脱硫控制采用电话或对讲机联系,撤出过程平稳,炉膛负压波动为100~200Pa。脱硫系统投运以来的两年多时间里,除了几次保护误动外,没有因运行异常而导致发生保护动作。
保护误动大致情况如下:
(1)2003年6月27日,由于#2炉2号角中排油枪推进信号误发,造成#2炉脱硫旁路烟道挡板保护动作打开。导致信号误发的原因是雨水渗入油枪控制箱,2号角中排油枪推进行程开关绝缘下降而误接通。运行人员在CRT(cathode ray tube ,屏幕显示器)上撤出“油枪投入切旁路”联锁开关,手动关闭旁路烟道挡板,系统恢复正常后运行人员投入“油枪投入切旁路”联锁开关。
(2)2003年7月7日,由于同样原因,#2炉2号角中排油枪推进信号再次误发信号,造成#2炉脱硫旁路烟道挡板保护动作打开。经热工人员处理后,恢复正常。
两次油枪推进信号误发,引起脱硫旁路烟道挡板保护动作常速打开,炉膛负压波动均在100~200Pa之间,说明保护控制逻辑设计是正确的。同时,由于两次误动,我们采取了如下预防措施:在油枪控制箱上加装防护罩;在#2FGD联锁保护中的锅炉投油保护上加装投撤小开关,只有在锅炉准备投油时,经确认后投上保护小开关,避免误动。
(3)2005年2月16日,热工人员在检修出口烟道挡板执行机构时,因处理不当,在投运#2FGD时,造成出口挡板开信号未反馈。投入旁路挡板联锁开关后,旁路挡板出现快开动作,运行人员立即撤掉联锁开关,旁路挡板停在开度10%处,此时炉膛负压变化为-98~142Pa。后经热工人员在DCS(distributed control system,分散控制系统)组态中对相关的RS触发器进行复位,系统恢复正常。
此次旁路挡板快开误动,因处理快速,没有记录炉膛出口压力变化的全过程,但从旁路挡板10%开度时,炉膛出口压力的微小波动可判定,在旁路挡板出现快开动作时,锅炉炉膛出口压力的变化不会导致发生MFT。
通过两年的运行实践可以确定,脱硫系统不配备增压风机系统,运行也是安全的。
4 经济效益
浙江另一家配备了增压风机的电厂,二台420t/h锅炉的125MW机组(已增容至130MW),原有的2台引风机,型号为Y4-73-11、N26.5D, 出力50万MW,电机功率700kW,额定电流80.3A。在脱硫改造项目中,2台机组共用一套脱硫系统,配置1台3000kW增压风机。在2台机组正常运行时,引风机电流约120A,增压风机电流250~270A,当1台机组运行时,在常规3台循环泵运行的情况下,增压风机电流为150A左右。
而不配增压风机的脱硫系统在满负荷(135MW)运行时,2台引风机电流约210A。如假设两厂脱硫岛其它用电设备相同,仅在风烟系统上,不配增压风机就有明显的节电效果,在单台机组运行时节电效果更明显,在设备检修维护方面,费用节约也是可观的。
根据测试结果,不配备增压风机的发电厂的#2锅炉系统耗电情况如下:当满负荷(设计值)时,脱硫岛耗电量为920kWh,占#2机组发电量的0.7%,考虑引风机增加电耗约350kWh(脱硫系统投撤前后,引风机增加的电流),约占#2机组发电量的1%。
综上所述,发电厂湿法烟气脱硫技术不使用增压风机是切实可行的。不使用增压风机,适当将锅炉引风机功率加大,可大幅降低脱硫系统造价,减少脱硫系统运行维护成本,是一项非常值得推广的技术。
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