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高炉煤气净化系统新技术研究与应用

更新时间:2008-12-16 17:19 来源: 作者: 阅读:2176 网友评论0

1 问题的提出

济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)原2座高炉煤气净化系统,分别采用串联文氏管电除尘湿法除尘工艺,煤气处理能力按120m3高炉,利用系数1.6t/m3d,单炉煤气发生量按2.2×104m3/h设计。

原煤气净化系统除尘效率低且没有高效精细脱水装置,造成净煤气含水量高达80g/m3,含尘量大于80mg/m3。随着生产技术水平不断提高,高炉利用系数已超过3.5t/m3.d,单炉煤气发生量已达3×104m3/h以上,煤气净化综合质量进一步劣化,净煤气含水量大于100g/m3,含尘量为100~150mg/m3。给煤气用户带来的主要危害是:热风炉格子砖渣化速度快,渣化程度严重,寿命低,煤气理论燃烧温度低,热风炉送风温度低。为提高煤气净化综合质量,提高热风炉送风温度,对原煤气净化系统进行改造,研制出了新的煤气净化系统。

2 新系统的研制

2.1设计原理

高炉荒煤气经重力除尘器粗除尘后(含尘量在6~8g/m3),进入文氏管清洗降温,再进入花环脱水器进行半精细脱水除尘,主要脱去煤气中直径大于0.1mm含尘水滴,然后进入丝网脱水器进行精细脱水除尘,脱去煤气中直径为0.1mm及小于该尺寸的含尘水滴,确保煤气含尘量小于15mg/m3,机械水含量小于5g/m3

2.2设计要求

对煤气管网进行改造,降低煤气流速;系统控制自动化;多余煤气不外排,架设管网供中型轧钢厂加热炉使用;煤气洗涤水循环使用,不外排;系统计量设施完善,准确可靠;系统安全、环保,工业卫生按国家规范要求设计、施工。

2.3工艺技术参数的确定

高炉炉顶煤气压力为0.03~0.05MPa;文氏管入口煤气温度正常时250~300℃,事故时500℃;煤气处理量(2.5~4.0)×104m3/h;文氏管入口含尘量6~10g/m3;系统循环水量170m3/h;净煤气含尘量当炉顶煤气压力大于0.03MPa时,不大于10mg/m3,当炉顶煤气压力不大于0.03MPa时,不大于15mg/m3;净煤气机械水含量不大于5g/m3

2.4关键技术研究与应用

2.4.1可调喉口文氏管可调喉口的“RD”翻板,由1台防爆电机驱动,通过角度发生器显示翻板角度,可在操作室内遥控操作,可调喉口除尘效率高低决定于“RD”翻板调节角度及喉口处喷水量。

当具有一定压力的荒煤气由重力除尘器粗除尘后,进入可调喉口清洗、降温,喉口“RD”翻板截面形状为椭圆形。根据流体力学计算,翻板角度在30~70°范围内,开度与过流面积基本为线性关系,此时喉口调节作用最明显,称为有效调节区。根据计算,在有效调节区内控制喉口煤气阻力在16.8~21.0kPa,可使煤气含尘量小于15mg/m3。在生产中通过取样分析和对操作数据的统计结果表明,计算值与实际效果吻合。

喉口处喷水量是影响净化质量的另一个重要因素。根据计算,当喉口水气比为1.6L/m3时,煤气除尘达最佳效果。此时喉口处煤气阻力△P为21.1kPa,煤气流速V为100m/s。在生产操作中应根据煤气流量变化,调节喉口喷水量,使煤气净化达到最佳效果。生产中的试验表明,当煤气发生量在(3.0~3.7)×104m3/h,调节喉口喷水量在50~60m3/h,对煤气取样分析,含尘量小于8mg/m3,与理论计算值吻合。

2.4.2花环脱水器花环脱水器是半精细脱水除尘设备,主要脱去煤气中大于0.1mm的含尘水滴。工作原理是在设备内填充厚1000mm、直径为100mm的铝合金花环状填料层,当煤气由下至上经过填料层时,将煤气中大于0.1mm含尘水滴脱除。

主要设计参数为:煤气处理量(3.5~4.0)×104m3/h;煤气温度30~50℃;工作压力10~50kPa;花环填料层阻力损失小于2kPa。

为防止花环堵塞而造成煤气阻损增大,设计了反冲装置:一般每8h冲洗2次,每次冲洗时间10~15mim。花环阻力损失达到2kPa时,连续冲洗2次,每次10~15mim,同样取得较好效果。

2.4.3丝网脱水器主要设计参数为:处理煤气量(3.5~4.0)×104m3/h;入口煤气温度30~50℃;工作压力10~20kPa;填料层厚度花环500mm,丝网100mm;填料层阻损小于2kPa。

丝网脱水器的丝网用直径为0.25~0.27mm的不锈钢丝,编织成网且制成波形,成型后具有一定通道,水滴碰撞丝网后,在通道形成水流而流出丝网。丝网摆放方式非常严格,它决定丝网脱水效率高低。摆放不当,丝网的水滴形不成水流,而被煤气带走。在安装丝网时,尤其要注意。丝网脱水器工作时,煤气由下经过花环、丝网填料层后,向上流动,进入净煤气总管。

为防止丝网堵塞,应定期对丝网进行反冲,一般每8h连续冲洗2次,每次10~15min。当丝网脱水器阻损达到2kPa时,连续冲洗2次,每次10~15min,同样取得较好效果。

丝网脱水器是精细脱水除尘设备,只能安装在填料脱水器后使用,必须先把煤气在清洗中带出来的大量水分脱掉,丝网脱水器再脱去不大于0.1mm的含尘水滴,脱水效益可达99.9%,但脱去机械水滴的总重量不能超过114g/m3

2.4.4丝网脱水器能除去最小水滴的计算

脱水效率η可按下式计算:

η=1-(1-ηT)s(1)

式中ηT——目标靶效率;

s——撞击次数[1>。

丝网编织成型后厚100mm,用英国32号标准钢丝织成。100mm厚成型丝网密度为192kg/m3,空隙率97.6%,丝径0.27mm;1m长丝网的体积为5.72×10-8m3;1m3丝网中的丝长419580.4m,丝网投影面积113m2

根据以上数据和撞击理论[1>求出s为11,代入公式(1)中,可得ηT为46.6%。

根据设计参数查图得知:

D.g/V.f=1.5(2)

式中D——障碍物直径(丝网丝径0.27mm),m;

g——重力加速度,m/s2;

V——气体流速,m/s,设计参数V不大于4.8m/s;

f——水滴自由落体速度,m/s[1>。

对于厚100mm、丝径为0.27mm的成型丝网水滴自由降落速度由式(2)得知f为0.0003675m/s。

根据斯托克斯定律:

f=6πηrV(3)

则r为4.0×10-3mm,而D为2r,即D为8.0×10-3mm。

因此丝网脱水器能脱去直径不小于8.×10-3mm的含尘水滴。

3 使用效果

新系统共用3套设备取代原系统定径文氏管、弯头脱水器、可调文氏管、旋风脱水器、电除尘、重力灰泥捕集器6套设备。煤气净化能力比过去提高82%,具有投资小、能力大、占地面积小等显著特点。

在系统中文氏管“RD”翻板角度和洗涤水可根据煤气发生量自动调节,净化质量不受煤气发生量变化的影响,净化效果时刻处于高效状态。花环和丝网脱水器是填料脱水器,脱水效率不受煤气发生量变化影响。煤气净化综合质量高,可满足各类高炉煤气用户需求。

该系统自1999年4月投运至今,生产岗位检测报告统计表明,净煤气最高含尘量小于10mg/m3,含水量小于2.8g/m3。热风炉送风温度提高90℃以上,高炉增产节焦效果显著,且热风炉格子砖渣化速度显著下降,可有效延长热风炉使用寿命,长寿效益显著。此外,在安全、环保、工业卫生、自动化控制等经济技术指标达到和超过预期设计要求。
 

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