余热锅炉技术在电炉第4孔除尘系统中的应用
摘要:除尘系统以余热锅炉为核心,通过50t电炉第4孔将高温烟气从烟道吸出,经烟道进入燃烧沉降室,CO等可燃物燃烧、大颗粒沉降后进入余热锅炉,经热交换烟气温度降到150℃,之后进入除尘器净化,由风机排入大气。使用过程中解决了热管在线清灰、蓄热器能量平衡等一系列核心技术问题,特别是冲击波吹灰技术,从根本上解决了热管在线清灰,保证热管清洁。实现了除尘及除尘烟气热量的循环再利用和清洁生产,系统产蒸汽20t/h,年效益2000万元。
关键词:除尘系统;高温烟气;余热锅炉;热管;在线清灰;循环再利用
1 前言
随着莱钢特钢厂50t电炉装备技术的改进、工艺操作的优化、多项先进冶炼技术的应用,使电炉产能得到很大提升,造成原除尘系统能力严重不足,大量烟尘从厂房内溢出,同时冶炼过程中产生的烟气含大量的热量。为此,2007年初通过电炉第4孔新增了一套除尘系统,并通过余热锅炉把烟气的热量回收利用,产生蒸汽,用于VD炉的生产。
2 系统方案
根据50t电炉工艺现状,结合国内50t左右电炉除尘系统的情况,系统采用第4孔内排烟除尘方式,同时利用烟气热量产生的蒸汽供VD炉生产。通过电炉第4孔将1200℃左右高温烟气吸出,经过高温烟道进入燃烧沉降室。在燃烧沉降室,一部分粉尘沉降下来,另一方面烟气中的CO二次燃烧。烟气随后进入余热换热系统,经过换热,将软水加热到200℃,产生饱和蒸汽,送入蓄热器,以备使用。同时烟气温度降至150℃以下,进入除尘器,经布袋除尘,将粉尘去除。最后,由风机排放的烟气达到环保标准要求。当VD炉生产需要蒸汽时,由蓄热器供给。该系统最大的优点在于一方面解决了烟气除尘的问题,另一方面又将大量的余热回收利用。
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