焦化厂HPF法脱硫工艺
近年来,各焦化厂的煤气净化系统中普遍采用了流程短、投资省的HPF法脱硫工艺,但熔硫装置普遍运行不正常,甚至被迫改用板框压滤机生产硫膏。通过对各厂生产实际的分析,在沙钢的设计中作了许多改进,通过1年的生产实践,成功地实现了连续熔硫。
1.HPF法煤气脱硫的现状
已投产的4×55孔6m焦炉,年产焦炭220万t,煤气处理量10万m3/h,由2套5万m3/h的HPF法脱硫装置并联操作,备用设备共用。第1套设备投产已1年,生产正常,可以连续熔硫,脱硫塔前煤气含硫量为8g/m3,脱硫塔后煤气含硫量<300mg/m3,硫磺纯度>80%,销路很好。第2套设备已生产近半年,也很正常。。
2.工艺改进及效果
(1)初冷器分上下两段喷洒,以除煤气中的焦油和萘,有效避免了预冷塔的堵塞。
(2)增设了剩余氨水除焦油器,保证了蒸氨塔的正常运行,确保氨汽能连续进入预冷塔,使脱硫液碱度适宜。
(3)增加了预冷塔,保证脱硫塔入口温度在30~40℃,系统温度稳定。
(4)增加清液回送冷却器,避免了由熔硫釜排出的温度较高的清液进入脱硫液系统。
(5)终冷塔上段加碱,进一步净化煤气,使塔后煤气含硫量<200mg/m3。
(6)增加泡沫槽回流管,有效防止了泡沫至熔硫釜的管道堵塞。
(7)熔硫釜硫磺出口管改为直管段,避免了堵塞,且易操作。
(8)脱硫塔底加1个直径133mm的清扫排液口,防止塔底沉积。
(9)脱硫液泵出口加1个直径50mm的管道至废液槽底部,一则防止废液槽堵塞,二则可冷却和稀释熔硫釜排出的清液。
3.注意事项
(1)液气比(脱硫液与压缩空气的比例)对脱硫效率的影响。增加液气比可使传质面迅速更新,同时可降低脱硫液中硫化氢的分压差,有利于提高吸收推动力。但液气比不宜过大,否则,脱硫效率的增加不明显,还有可能造成脱硫液进入煤气管道。
(2)再生空气量。氧化lkg硫化氢理论上需要的空气量虽不足2m3,但在实际生产中,考虑到浮选硫泡沫的需要,再生塔的鼓风强度比理论计算要高。我厂的单塔空气量控制在1500m3/h左右,风量对硫泡沫及脱硫液的质量影响很大。我们的经验是一定要保持稳定的风量和压力,及时将脱硫液中的悬浮硫吹出。
(3)催化剂。循环脱硫液中PDS的浓度与脱硫效率成正比。但PDS浓度太高时,虽可提高脱硫效率,但因脱硫剂的耗量大而使脱硫成本上升。同时,还会使吸收和再生反应的速度过快,导致元素硫提前在反应槽、脱硫塔和再生塔底部沉积,聚集成大而硬的硫块堵塞管道和设备。
(4)进塔煤气和脱硫液温度直接影响吸收和再生效率及副产盐类的生成速度。温度过低时,吸收和再生的速度过慢,温度过高时,副产盐类的生成速度加快。生产中宜将煤气温度控制在27~28℃,脱硫液温度控制在30~35℃。
(5)外排废液量。由于熔硫釜排出的清液量较大,不能全回反应槽,因此每班大约有10吨的废液排到煤场,喷洒在煤堆上。
4.结论
经过一年多的生产,脱硫装置的操作指标和设备运行均能达到设计要求,唯一欠缺的是脱硫废液的处理。原设计将废液喷洒在煤塔前的皮带上,由于量太大难以实现,只能送煤场喷洒在煤堆中,给生产设备造成一定的腐蚀,今后可考虑将脱硫废液进行提盐回收处理。
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