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电除尘器除尘效率低的原因分析及改造实践

更新时间:2010-12-31 10:15 来源: 作者: 牟文字 代炎华 郭善好 阅读:7575 网友评论0

摘要:文章介绍了首秦公司烧结机头280m=电除尘器在在实际运行中暴露的问题,并且结合影响除尘器除尘效率的因素进行分析,提出了合理的改造方案。实践证明:经过改造后的电除尘器,运行更稳定、高效,除尘效率由以前的68%提高到现在的 98%以上,外排烟尘得到了有效控制,同时也大大地降低了运行成本,取得了一定的社会与环保效益。

关键词:电除尘器,改造,外排烟尘,环保效益

1前言

电除尘器因具有净化效率高,阻力损失小、处理烟气量大、自动化程度高等特点。在钢铁企业的烧结厂得到了广泛应用。首秦公司烧结部在150m2结机机头装备了一台 280m2的卧式双室三电场电除尘器。电除尘器采用大C型板与四齿RS芒刺线相配的极配方式,灰斗采用电加热板加热,并且每个灰斗下部有手动插板阀和星型卸灰阀与输灰管道相连接,然后依靠气力输送至公司的吸尘罐车内进行远程运输。

2存在问题

自投产以来,由于各方面的原因,暴露出了该电除尘器除尘效率低,无法正常验收的多处问题:

l、漏风量大,漏风率高(最大时达到 50%左右),不仅增加了风机的运行负荷,增加了厂用电量,还加大了引风机叶片的磨损,减少了引风机的使用寿命。

2、阳极振打振打力不足引起极板上积灰严重,尤其是极板上部与顶部,严重影响了极板的收尘效率和加剧了反电晕现象的发生,这是引起电除尘器除尘效率低,外排烟尘超标的主要原因。

3、粉尘在电场内的二次扬尘现象严重,尤其是当灰斗下部漏风,使灰斗内的积灰被再次卷入电场,引起二次扬尘,最后随气流一起进人烟囱,使外排超标。

4、灰斗积灰板结现象时有发生,引起灰斗堵灰。排灰不佳,而且也加大了操作工的劳动强度。

5、灰斗加热板损坏严重,加热板内的电阻丝在灰斗振动器的振动下,经常出现断裂现象,使加热板失去加热作用,灰斗内积灰严重,经常性的造成堵灰。

6、烟气温度偏低,导致起晕电压电流升高,有时超过变压器负荷而导致电除尘器部分电场停止工作,降低了除尘器的作业率。

7、专业管理不到位,维检工作不及时,由于没有专业的维检单位,在遇到问题时,不知道如何下手,对部分设备检修不及时,使电除尘器经常带病工作,降低了除尘效率。

3原因分析

由于电除尘器的除尘效率与烧结工艺特征、烟气的性质、粉尘特性、运行条件以及设备本身情况等状况有密切的关系,现就从以下几个方面分析:

3.1原料配比

由于首秦公司烧结原料采用全进口矿烧结,成分较稳定,变化也不大。但是这些矿粉中存在的影响电除尘器除尘效率的成分较多,尤其是秘鲁粉中台有的较多的Na20、 K20等碱性氧化物,这种粉尘在电除尘器内富集(含量达到30%左右),不仅对极线极板有较强的腐蚀性,而且由于粉尘比重轻,颗粒细小,易引起严重的二次扬尘,捕集困难。

3.2烟气性质

3.2.1烟气温度

烟气的温度对电除尘器的除尘效率有很大的影响。从电除尘器的运行记录和实际情况可看出:当烟气温度低于80℃时,起晕电压明显上升,有时超出变压器负荷,导致电场由于输出欠压丽停止工作。经过对部分漏风点的处理后,烟气温度得到了提高,除尘效果也得到明显改善。

3.2.2烟气湿度

由于烧结混料过程中,为了提高混合料温度而加入了过量的水蒸汽,导致烟气中水分增加,除尘效率有所提高。但由于除尘器保温不好,且存在严重的漏风问题,使烟气温度易达到露点以下,使电除尘器的电极系统及壳体产生腐蚀。

3.3粉尘特性

经过对捕集的粉尘所做全分析可看出:粉尘比电阻较高(达到1011一1012Ω·cm),使起晕电流通过烟尘层受到限制。由于粉尘的绝缘性,烟尘到达极板后,放电较慢,甚至保持原有的电荷性。再加上粉尘的粘附性较强和除尘器振打力不足等因素,粉尘在极板上大量聚集,使烟尘层与集尘板之间形成较强的电位降,烟尘层内的电场强度也随之增加。当电场强度增大到烟尘的耐压强度时,烟尘层被击穿,逆向电荷从极板上飞出,与粉尘携带的电荷中和,阻碍了尘粒向集尘极的正常运动,除尘效率急剧下降,引起了电场反电晕。

3.4设备性能的影响

电除尘器性能的优劣是影响除尘器除尘效率高低的主要因素,现就从首秦公司的 280市电除尘器所出现的设备问题方面进行分析。

3.4.1漏风

除尘系统和设备漏风不仅增加风机负荷,使处理烟气量增加,流速加大,影响电场内气流速度和温度分布不均,还导致局部冷凝结露腐蚀设备。经检查,280m2电除尘器由于烟气的冲刷和腐蚀,在壳体上和焊缝处出现了多处漏风点;由于热胀冷缩及膨胀节的刚度不足和烟气腐蚀等原因,造成除尘器进出风口、烟气管道的法兰、引风机入口法兰和膨胀节之间产生大量漏风;由于生产操作人员把烟道灰斗内积料全部放空所引起的漏风;由于除尘器灰斗下闸板阀、卸灰阙与输灰变径管连接密封不严引起的漏风,更严重引起了灰斗内积灰的二次扬尘。最严重时漏风率达到50%之多,严重影响了除尘器的除尘效率与正常运行。

3.4.2电极振打装置

足够的电极振打力和振打加速度是及时清除极板表面积灰,防止产生反电晕现象的有效保证。由于280m2电除尘器极板高度达 15m,而陈尘器在设计过程中只安装了一套底部振打,其振打力远远不能满足实际运行的要求。极板积灰现象严重,尤其是极板上部与顶部,集尘板上积灰最厚时达到30mm 以上,再加上由于粉尘比重轻和二次扬尘,加剧了电场内部的反电晕现象的产生。

3.4.3卸灰系统

灰斗加热方式不佳和排灰的不及时,使灰斗内积灰时常出现板结现象,堵塞卸灰管道和插板阀,不仅是卸灰困难,罐车吸灰受阻,而且还造成灰斗内积灰增加甚至灰满,出现托电场,阴阳极之间短路,电场无法运行.影响除尘器的作业率。

4改造措施:

针对以上出现的问题和分析的原因,采取了以下相关的措施和改造方案:

1、先后分三次利用设备检修时间,对进出口的四个膨胀节进行了更换,并对法兰连接处采用膨胀胶进行密封;卸灰系统也应用了有效的处理措施;电场内部开焊处也进行了补焊,从一定程度上控制了漏风现象,提高了局部烟气温度,防止二次扬尘。

2、在顶部每个电场安装四台声波清灰器,侧部两电场之问每侧各装两台声波清灰器。补充了除尘器中上部振打力不足、分布不均的缺陷,对于及时清除极板积灰,抑制二次扬尘。防止电场反电晕和电晕封闭现象的发生起到了显著的作用。

3、原料配比进行适当的变化。对于影响除尘器除尘效率的“罪魁祸首”一秘鲁粉进行逐步的减少,由最早的40%下降至20%。最后下降到10%,并配人10%的扬地粉作为补充。另外,经观察,除尘灰的配加也是影响除尘效果的重要因素,我们也做了适当的配比变化。

4、将灰斗的电加热改为蒸汽加热,减少灰斗加热的故障率,提高灰斗温度,防止粉尘在灰斗内结露、受潮而板结影响下灰。

5、增加卸灰次数,使灰斗内积灰保证在低料位。这样既能保证灰斗内积灰及时清除,防止托电场,又能保证灰斗密封性,防止灰斗下部漏风和二次扬尘。

6、加强除尘设备的管理。制订合理的操作规范和执行制度;对除尘器的运行情况进行随时监视、记录,如有异常,随时采取相关措施,保证设备运行稳定;加强对烧结生产操作的管理,使进口烟气在除尘器设计要求之内。

7、每次停机后,加强对电除尘器内部检查,及时处理问题,并对阳极板和阴极线进行清扫,保证除尘效率。

8、建立一支专业的维护和维检队伍,及时、准确的处理和诊断电除尘在运行过程中遇到的“疑难杂症”,减少了除尘器的故障率,保证了作业率。

5改造后的效果

电除尘器经过以上改造和运行、操作的调整后,漏风、堵灰、极板积灰等现象得到了显著改善,电流、电压运行也趋于正常,除尘效率得到了显著提高。改造前后。络尘器外排浓度监测结果变化情况如下表。

从上表和曲线图中可看出,除尘器经过改造后,每次监测的烟气外排浓度均低于改造前的监测浓度。除一次由于烧结设备短暂故障,风机开关闸门的影响外,其他七次监测结果均低于国家烟尘外排标准,并且已经达到了设备的设计范围以内,其中一次测得的最低外排浓度达到了20.65mg/m3,远远低于国家标准和设备设计范围。尤其在安装声波清灰器和变料以后,除尘器运行电压和电流得到明显的变化,除尘效率也大大的提高。

6结语

影响电除尘器除尘效率的因素是多方面的,而且也是随着生产的变化和设备的磨损老化不断出现的。以上几个因素只是随着生产出现的常见设备问题,对于原料配比的影响还需在以后的生产、设备运行过程等多方面入手,及时处理出现的新的问题、新的故障,以便使电除尘器达尹。更优工作环境,发挥其应有的贡献,创造更大的经济效益、环保效益与社会效益。

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