高浓度氨氮废水的短程硝化研究现状
1试验装置、材料与方法
试验装置及工艺流程如图1所示。
废水经由进水泵从水箱中提升进入反应器底部,经反应后从出水口进到沉淀池中,沉淀后的上清液排走,污泥则经污泥泵回流进入反应器底部。空气通过气泵,经气体流量计控制气量后进入反应器。反应器置于恒温水浴[(35±1)℃]中。试验中采用了pH在线控制,通过自动投加Na2CO3溶液将pH值控制在7.0~7.8。
CSTR反应器由有机玻璃加工而成,呈圆柱状,高45cm,内径为14cm,有效容积为6L。进水口位于反应器底部,曝气管从中部取样口(距底部19cm)进入反应器,出水口距反应器底部39cm。
原水的配制:在自来水中加入一定量的氯化铵作为基质,同时加入一定量的磷酸二氢钾和微量元素。
接种颗粒污泥取自北京红牛维他命饮料有限公司的曝气池(污泥的SS为14.2g/L,VSS为11.4g/L,VSS/SS=0.8)。在反应器中接种约2.5L污泥后的SS和VSS分别为6.3和4.7g/L。
分析时,COD测定:COD速测仪;pH值:pH计;SS和VSS:标准称重法;氨氮:纳氏试剂分光光度法;NO2-N和NO3-N:离子色谱法和N-(1-萘基)-乙二胺光度法;溶解氧:溶解氧仪。
2 试验结果
2.1 运行结果
根据反应器的运行情况,可将试验过程分为两个阶段:启动期(第1~23天)和提高负荷期(第24~141天)。在提高负荷期又可分为无回流阶段(第24~40天)、间歇回流阶段(第41~93天)和连续回流阶段(第94~141天)。
整个运行过程中进、出水氨氮浓度及出水NO2-N和NO3-N浓度的变化如图2所示。
从图2可以看出,在整个运行过程中多数情况下出水的氨氮浓度<800mg/L,而在第125~139天时则基本保持在50mg/L以下。此外,出水NO2-N浓度在第84天以前一直保持上升趋势,后期则由于受进水氨氮浓度下降的影响,也相应地有所下降,而出水中的NO3-N先是逐渐升高,然后再下降,到第26天时出水中的NO3-N浓度已经低于NO2-N浓度,NO2-N浓度与NO2-N、NO3-N浓度之和的比值达到了0.57,说明此时该反应器已成功实现了短程硝化。此后,NO3-N浓度一直在持续下降,到第73天时已经检测不到NO3-N,在试验后期即使增加了污泥回流,出水中也没有检测到NO3-N,这表明反应器中几乎完全淘汰了硝化细菌。
反应器内MLSS的变化如图4所示。
2.2 污泥状况
反应器运行到第87天时从排泥中取样进行扫描电镜观察,发现泥中细菌数量较多(以短杆菌和球菌为主),但其表面似乎包裹着一层粘性物质。从细菌形态看,球菌可能是亚硝化球菌属的细菌,而杆菌则可能是亚硝化单胞菌属的细菌。
3 讨论
有、无污泥回流的运行试验结果均表明,泥龄的长短并不影响短程硝化的实现,即使在比1.5d更长的泥龄条件下硝化细菌仍逐渐被淘汰出反应器,从而实现了NO2-N的稳定积累。在连续进行污泥回流的情况下仍能够稳定地实现短程硝化,表明该工艺有望进一步直接应用于处理低浓度氨氮废水中。
4 结论
①以自行配制的高氨氮废水为进水,以普通活性污泥为种泥,在温度为35℃、CSTR反应器平均DO浓度为0.5~2.5mg/L、pH值为7~7.8的条件下连续运行,在无污泥回流的状况下从第26天开始出水中的NO2-N浓度超过了NO3-N浓度,成功地实现了短程硝化;
②反应器在增加间歇污泥回流的条件下运行,出水中NO3-N浓度仍一直呈下降趋势,约30d后出水中检测不出NO3-N;当反应器采用连续污泥回流的方式运行时,反应器出水中也一直检测不到NO3-N,表明在泥龄较长的运行条件下也能够成功地实现短程硝化;
③反应器在进水氨氮容积负荷达到1.2kg/(m3•d)时,氨氮去除率仍保持在95%以上;
④扫描电镜的观察结果表明污泥中的细菌以短杆菌和球菌为主。
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