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絮凝一气浮一吸附工艺处理含氟废水应用实例

更新时间:2008-12-04 15:04 来源: 作者: 阅读:1635 网友评论0

        某半导体厂含氟废水平均进口浓度为165、54mg/L,pH=2.39,排放水量为50m3/d。《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准为:F一≤lOmg/L,pH=6~9。处理工艺流程见图1。

        生产废水首先流入调节沉淀池,然后由泵提入絮凝反应池,同时通过自动加药机投加药剂NaOH,2‰聚铝及0、005%的PAM助凝剂,进行絮凝反应。加药过程中,观察pH值显示仪的读数,根据pH值调节NaOH的投加量,控制pH在7左右。絮凝反应时间约为15rain。出水自流入气浮分离池,由溶气释放器中释放出来的溶气水将絮凝后的沉淀托出水面,在液面上形成沉淀物浮渣,浮渣经刮渣机刮出后进入干化箱,静沉后的清洁液再流入调节沉淀池,沉渣干化后可外运填埋或焚烧处理。气浮分离池下部的清液自流入清水池中,部分清水由溶气泵提入溶气罐,作为气浮用的溶气水,其余的清水由泵提入砂滤塔,经过砂滤的水再进入活性炭吸附罐进行深度处理,最后直接排放。

        在调试期间发现pH值对各阶段的处理效果有一定影响(表1),由表1可见,当pH值控制在7.0左右时处理效果最佳。

        这套处理设施竣工投用以来,经环境监测权威机构多次对设施进出口F一浓度进行采样监测。监测结果表明,该含氟废水处理设备出口排放物中的pH值均在6.5 7之间,F一的浓度均小于5mg/L,排放指标均达到了国家污水综合排放一级标准,除F一效率达98.9%。同时经济评估表明,这套设施充分利用了工厂原有的调节沉淀池、部分管路等设施,总投资不高,除去设备折旧费及人工费,总运行费用每吨仅为0.50元。

结论

        (1)絮凝一气浮处理含氟废水工艺继承了传统工艺的优点,充分利用铝盐絮凝的吸附、离子交换、络合沉淀等作用机理,缓解后续处理的负荷,且采用聚铝作为絮凝剂比采用铝盐用量减少一半,处理费用进一步降低。

        (2)将气浮技术运用于含氟废水处理中,解决了以往固液分离的难题,使设备能稳定运行。

        (3)出水末端采用活性炭吸附,给出水稳定达标排放提供保障。

        (4)在工艺中,用NaOH取代传统的Ca(OH):,使泥渣量减少,解决了传统工艺泥渣多,易结垢,处理效果不佳,管路易堵塞等难题。

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