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高浓度印染废水预处理技术

更新时间:2014-11-21 19:13 来源:环境工程学报 作者: 阅读:2542 网友评论0

广东省某县经济开发区工业园主要以印染企业为主,这些印染企业的漂洗、浆染及洗水废水统一排入工业园污水处理厂集中进行处理。印染废水中含有大量染料、浆料、表面活性剂、碱剂等复杂成分,具有色度大、有机物含量高、碱性强、水质水量变化大等特点。加上近年来园区产业经济的发展,废水水质波动性较大;丝光、退浆等高含量废水不断增多,由于原有工艺存在设计不合理等原因,导致该厂废水处理设施运行不稳定,出水经常出现超标现象,严重影响周围水体环境,必须对原处理工艺进行改造和优化。  

1工程概况及改造背景  

该集中式废水处理厂采用混凝-生物接触氧化工艺,设计规模为46×103m3/d,其中一期工程规模为12×103m3/d,二期工程规模为34×103m3/d。总投资约为4000万元。设计进、出水水质见表1。  

工业园区工厂绝大部分都为洗漂废水,此类废水为低COD(<500mg/L)废水,但个别大型工厂由于经济的发展出现大量液氨、液碱丝光废水和退浆废水等高含量废水,日排放量约为8000m3。原废水处理工艺流程如图1所示,改造前进、出水水质如表2所示。  

2改造及实施  

2.1方案的确定  

根据对该厂的废水水质分析发现,废水水质主要污染物为难降解有机污染物及氨氮偏高,导致COD高达1000mg/L左右,以致接触氧化池中的污泥负荷过重,出现部分污泥中毒死亡的现象。经现场调研还发现该厂排放的废水生化性极差,B/C<0.3。若继续采用原工艺出水水质无法达标;如果在好氧生化工艺处理前进行厌氧水解处理,可利用厌氧细菌降解能力强的特点,将废水中的大分子有机物(如化纤原料、活性染料等)转化为小分子有机物,将难降解的物质转化为易降解的物质,从而提高废水的可生化性,可为后续好氧处理创造条件。为此,根据水量将一期进行改造,专门针对该工厂产生的高含量废水进行预处理,处理完后回流到集水池与其他工厂低含量废水一起进入二期处理。改造后该工厂的高含量废水处理工艺流程如图2所示。  

2.2工程实施  

根据原有工艺处理该工厂高含量废水存在的问题,对一期工程进行如下实施改造:  

(1)调节池。将原调节池隔开成a、b2部分,调节池a空间约为原调节池的40%,在此部分增加曝气装置,用于对该工厂高含量废水的曝气处理。剩余60%的空间作为调节池b,仍然发挥改造前的作用。调节池除要保证调节水质和水量、平衡水温、调节pH的基本功能外,还兼有沉淀和水解酸化的作用,同时兼作事故池,才能确保废水处理系统能正常运行。现有工艺使废水在调节池停留时间短、含量高、水质复杂的工业废水调节池停留时间一般需12h以上。调节池内设置排泥泵及污泥搅拌机。调节池出水后直接进入一期圆形竖流沉淀池(简称“一期圆池”)。  

(2)一期圆池。在此处增加加药装置,药剂为硫酸亚铁铵和石灰水混合溶液。一期圆池由于加药剂而应加大排泥量。  

(3)一期厌氧池。将原来的一期接触氧化池改为厌氧池。原处理工艺采用的生物接触氧化工艺不适合处理可生化性差的废水,很难达到COD的减排效果,填料生长生物膜后其有效比表面积就会大大下降,即使是正常生物膜厚度也是如此,故污泥含量及抗冲击能力低下。将原接触氧化池内的生物膜及支架拆除改造成厌氧水解酸化池,这样可以将水中的大分子有机物水解酸化成小分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质,提高废水的可生化性,为后续好氧处理创造条件。  

3运行效果  

经过近3个月的调试后系统成功启动。当地环保部门水质监测站对其进行监测验收,其稳定运行期间的处理效果见表3。  

由表3可知,经一期工艺改造后对COD、BOD5、氨氮、SS、色度的去除率分别为92.1%、94.6%、82.7%、93.2%、96.3%,出水各项指标均优于广东省地方标准DB44/26-2001第2时段中的一级标准。  

该改造工程总造价为88万元,改造后这些高含量废水预处理的运行成本约为1.35元/m3,加上进入二期处理的成本,总成本约为2.53元/m3,其中包括药剂费、电费和人工费,不包括折旧费和污泥处理费。  

4结论  

对原有处理设施进行改造时,应注意非印染废水水质、废水温度和碱度等因素的影响,改造并优化设计,确定经济与技术均可行的处理工艺。  

改造工程对原有构筑物进行了最大限度地利用,减少了部分经济开支及专业技术人员管理,提高处理效率,达到厌氧、好氧生物处理以及物化处理的结合。  

改造工艺实现了剩余污泥排放量少,具有环境、经济的双重效益。

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