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关于强化UASB污水处理技术效率的研究

更新时间:2015-07-06 19:06 来源:论文网 作者: 阅读:1642 网友评论0

UASB污水处理技术,即上流式厌氧污泥床技术,近年来在有机污水处理,特别是高、中浓度有机污水处理领域,受到人们越来越多的关注。该技术是1974年荷兰学者G. Lettinga等人开发成功的,经世界各国环保专家的完善,已发展成为相当成熟的水处理技术。特别在欧洲和日本等国,取得了很大的进展,在上千座污水处理设施中得到应用〔1〕。

我国在这项技术的理论研究和产业化应用上,也进行了积极的探索和尝试,建成了多处UASB污水处理设施。虽然也达到了一定的处理效果,但由于在工程上过分地强调了硬件,忽视了软件的作用。在技术上与国外先进水平相比,仍有很大的差距,如COD负荷率仅能达到3~5 kg/m3.d,远远低于国外的10~20 kg/(m3.d),而且设备运行稳定性也差。

1强化方法

从影响UASB运行的不利因素来看,应从以下几个方面加以强化,才能确保其达到理想的处理效果。

1.1严格控制进水水质

许多人认为,既然UASB技术能适应于多数的有机污水,且能保持较高的处理负荷,对进水水质想当然的放松了限制,认为UASB能适应各种恶劣水质环境。因此往往对原水不加任何调整,直接泵入UASB反应器中。殊不知,UASB处理过程实质上是利用了生物的生理过程,其正常运行条件必须满足生物的生存条件。UASB的颗粒污泥菌种无论在承受高的COD负荷冲击,还是在忍受其它阻害物抑制方面,较其它菌种具有相当强的能力。但承受能力仍有一定的限制。

一般认为,UASB进水水质宜控制CODCr≤10000 mg/L,BOD5/CODCr≥0.3,SS≤1000 mg/L,pH值中性左右,温度35 ℃,其它阻害物浓度也以不妨碍微生物生理活动为原则。

1.2采取预酸化处理

UASB技术是利用厌氧微生物的生理活动,将有机物基质分解为沼气(主要成分是CH4和CO2)放出,从而使水体净化。因此在工艺设计上,必须充分考虑到糖类、蛋白质和脂肪等高分子有机物的生物降解过程,为其创造适宜的条件,才能有效地去除这些有机污染物。

从图1可见,有机物要经生化处理转化成沼气放出,必须先经历水解,酸化过程,转化为低级脂肪酸后才能进行。而UASB中所用的颗粒污泥,其主要菌种是产沼菌,对高分子有机物的水解酸化过程则效果不大。为解决这个矛盾,国外普遍采用UASB反应器前进行预酸化处理,并且根据不同有机物水解酸化所需时间不同设定水力停留时间。国内对这一点重视不够,是造成UASB性能不佳的另一主要原因。

污水处理

图1 高分子有机物的产沼发酵分解机理

1.3优化进水和三相分离系统

设计出符合流体力学和生物反应的合理的进水布水系统,也是改善UASB处理效率的有效途径。布水系统采用双向进水的纯水力搅拌方式,流向90 s切换一次,可提供柔和的水力搅拌效果,促进污泥和污水之间的良好接触,使污泥上附着的气泡有效分离,有利于“水力筛分”,提高反应器的负荷,加速污泥颗粒化的形成。有两层折流板的气液固三相分离系统,在折流板处可形成循环滚动流,加强了颗粒污泥的生成〔2〕。从图2可看出三相分离器设在反应器的顶部,废水由反应器底部布水器进水,完成均匀布水和水力搅拌过程,再向上流过颗粒污泥床区与大量的厌氧菌分解成沼气,废水在升流的过程中夹带着沼气和厌氧菌固体物。沼气在气室被分离去掉,并通过导管不断被排出,可作为生物能被收集利用。废水和厌氧菌固体物在沉淀区进行固液分离,处理过的净化水由反应器顶部排走,废水完成了处理的全过程。沉淀区的大部分污泥可返回污泥床区,使反应区内可保持足够的生物量。由此可见,整个UASB反应器是集生物反应与沉淀于一体,并且不设机械搅拌,不装填料,构造较为简单,运行管理方便。

水处理

图2 UASB反应器

1.4利用高效厌氧发酵菌团——颗粒污泥

颗粒污泥是UASB技术的一大特色,其直径约2~3mm,颜色因水质的不同而呈现黑色和灰色,密度比絮体污泥大,具有良好的沉降性能。其有很高的去除有机物活性,使反应器内可维持很高的生物量,因此保证了UASB反应器可在高负荷下稳定运行。颗粒污泥是由多种绝对厌氧菌种形成菌团,其中的索氏甲烷菌(Methanothrix)是一种丝状菌,很容易吸附;另一种八叠甲烷球菌(Methanoscamia)则具有形成的颗粒污泥紧密、密度大和沉降性能好等特点,它们在颗粒污泥的形成中发挥了巨大的作用〔3〕。但这两种菌在普通厌氧过程中较难出现,这也是颗粒污泥难以形成的主要原因。但是为其创造适宜增殖的外部条件,颗粒污泥也是比较容易形成的,不过其增殖周期较长。现在工程上普遍采用接种处理的办法,从菌种基地取来种泥,直接投入UASB反应器中,大大缩短了设备调试时间,一个月或几个月之内即可完成试运行。而传统的做法则需要半年或更长的时间。

1.5反应器内部设置循环流

UASB反应的预酸化阶段,糖类、蛋白质、脂肪等高分子有机物液化为低分子有机物,再酸化为大量低级脂肪酸,导致水的pH值下降。为确保后续的UASB反应器正常运行,需加碱中和后才能进入下级处理。而同时,污水经颗粒污泥菌种产沼发酵处理后,产生了相当可观的NaOH,致使处理水呈碱性。因此设置反应器内部循环流,使部分处理水回流,可充分利用余碱,降低碱的投加量,节省运行费用。该措施在酸化槽和UASB反应器之间形成了内部微循环,同时达到了促进预酸化反应和强化反应器内水力搅拌效果的作用。

1.6与好氧处理相结合

与其它厌氧处理工艺一样,UASB技术最适宜于处理高、中浓度的有机废水,但一般不能去除废水中的氮和磷,也不能确保出水水质达到国家排放标准。这是因厌氧生化反应的本质决定的,尤其在出水不经城市污水处理厂集中处理而直接排放的厂区,宜采用厌氧—好氧串联处理工艺,即用UASB反应器去除废水中大部分含碳有机物作为预处理,而用好氧处理设备去除残余的含碳有机物和氮磷等物质,这是最佳的废水处理工艺选择。一般的,UASB工段可去除90%以上的COD、BOD成分,并且可使一些生物难降解物质转换为易降解成分;而好氧处理工段则能以其良好的出水效果确保处理水质达标排放。采用该工艺组合,可大大降低设备占地面积,节省基建投资,降低运行成本。因而经济和环境效益显著。

2实例

目前,采取以上强化措施的高效UASB技术已在国内取得了成功的应用。在马铃薯加工废水的处理过程中,采用了UASB+活性污泥处理工艺对所排污水(含泥沙、马铃薯皮、淀粉等成分)进行处理,原水及处理水质如表1所示。

由于废水水质中SS、pH、温度是需要控制的项目,经沉砂格栅和预酸化器完成调整;UASB反应器结构上,下部设置了特殊的水力搅拌器,上部也优化了三相分离器,并且在UASB反应器和预酸化器之间设置了10%的内部循环流;采用国外进口优良颗粒污泥菌种,经国内驯化繁殖,一次性地投入UASB反应器中;最后UASB处理水经曝气处理后外排。

表1 马铃薯废水处理数据

水处理

由表1可见,COD负荷率达到10 kg/(m3.d),COD去除率高达98%以上。处理水质稳定地达到国家环保局规定的废水排放标准。

3结论

通过以上改进研究,UASB技术的承受COD负荷能力强、COD去除率高、节能产能、剩余污泥生成量少、占地面积小、易于管理等优势得以充分地发挥出来,成为最适合于啤酒、酿造、食品、淀粉、乳制品、农水产、屠宰、果酱、饮料、造纸、化工、制药等行业的水处理技术。

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