高分子干法脱硝技术PNCR在垃圾焚烧项目烟气提标改造中的应用
摘要:氮氧化物排放标准控制为垃圾焚烧发电项目烟气净化中的重要指标。本文根据垃圾焚烧项目烟气净化提标改造的契机,运用PNCR+SNCR结合工艺,解决原有SNCR工艺达不到环保新指标的难题,并通过调试运行,将两者有机结合,降低PNCR单一工艺的运行成本,在实际项目中取得良好效果。
关键词:氮氧化物 PNCR+SNCR
引言
垃圾焚烧发电项目烟气净化现行标准GB18485-2014《垃圾焚烧大气污染物排放标准》中指出氮氧化物小时均值在基准氧含量11%的条件下不高于300mg/m3。为了改善环境污染的现状,河南省发布豫环攻坚办[2020]7号《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》,要求2020年底之前河南省垃圾发电企业要满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》第33条垃圾焚烧发电企业全面完成提标治理,焚烧炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值在基准氧含量11%的条件下分别不高于10、35、100mg/m3,采用氨法脱硝、氨法脱硫工艺的垃圾焚烧废气氨逃逸浓度不高于8mg/m3。针对更加严苛的排放指标,垃圾焚烧发电项目如何保证效益?本文根据这种境遇,结合河南某垃圾焚烧发电项目实际经验,提出PNCR+SNCR结合工艺在当前环保形式的运用。
1.工艺原理
1.1 SNCR脱硝工艺原理
选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术是在最适宜的炉膛温度范围内,喷入尿素或氨水等带氨基还原剂,喷入炉膛内的氨基还原剂在高温下迅速分解,与烟气中的氮氧化物(NO、NO2)发生化学反应,生成N2和水。还原剂基本不与烟气中的氧发生反应,在特定的温度内,氮氧化物的还原反应优于其他化学反应发生,因此,它被认为是一种选择性的化学过程[1]。
尿素做还原剂时,在炉膛高温工况下,尿素溶液与氮氧化物发生如下反应:
CO(NH2)2+H2O=2NH3+CO2
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O
8NH3+6NO2=7N2+12H2O
氨水做还原剂时,在高温下,氨与氮氧化物发生如下反应:
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O
但当温度高于1050℃时,氨会与氧气发生反应,产生NO,即:
4NH3+5O2=4NO+6H2O
本次运行项目采用20%浓度氨水作为还原剂,经专用喷射器喷入炉膛进行反应。
1.2 PNCR脱硝工艺反应原理
高分子烟气脱硝技术(PNCR)是一种既有SCR技术脱硝率高和SNCR技术投资运行费用低的优势,而又区别于单纯的SNCR和SCR的新的脱硝方式[2]。PNCR是将固体粉末状的脱硝剂通过气力输送的方式喷入余热锅炉炉膛,喷射最佳温度窗口为800~1050℃,在此温度下,粉末状的脱硝剂分解释放出高活性的氨基自由基,氨基与烟气中的氮氧化物反应,将氮氧化物还原成N2。反应式为:
CO(NH2)2+H2O=2NH3+CO2↑
4NO+4NH3+O2=4N2↑+6H2O
4NO2+2NH3+O2=3N2↑+6H2O
2.工艺流程
焚烧炉烟气经过余热锅炉,再经省煤器进入SDA反应塔脱除烟气中的硫化物,然后烟气再经干法脱硫+活性炭+SDS脱硫工艺,最后经过除尘器脱除灰尘颗粒物,经烟囱排放。具体流程见图1:
图1 工艺流程图
3.技术参数
3.1 烟气参数
本次技改提标项目的垃圾焚烧炉出口烟气情况见表1:
表 1 垃圾焚烧炉出口烟气情况
采用PNCR+SNCR工艺路线的处理效果是氮氧化物的排放量达到小时均值100mg/Nm3以下。
3.2 SNCR设备参数
SNCR系统主要由氨水储存罐、输送泵、氨水分配模块、二流体喷枪组成。具体流程图见图2:
图2 SNCR工艺流程图
氨水溶液经罐车由氨水加注泵转运到氨水储存罐,再由氨水溶液定量输送泵输送至分配模块,经分配模块精确计量分配到每根喷枪,然后被压缩空气雾化后由喷枪喷入焚烧炉膛内,与烟气中氮氧化物进行选择性反应,生成N2和H2O。
3.3 PNCR设备参数
PNCR系统主要设备有罗茨风机、旋转给料、螺杆分配、计量称重装置、料喷射器、气料分配器、喷枪及管路、变频控制给料、集中控制模块等。相关工艺流程见图3:
图3 PNCR流程图
PNCR脱硝设备布置在锅炉脱酸反应塔下零米层。铺设一根DN100主输送管道(材质304不锈钢)至锅炉前30.7米层平台中部,然后分成两路DN80管道至炉前两侧钢柱旁,两侧各安装一个特制球形分配器(1拖8型),共设置16个出口,配16只DN32不锈钢球阀,用金属软管(DN32)将喷枪与球阀连接后安装在预留喷枪套管(DN65)内。输送管路根据现场实际情况安装布置,尽量减少弯头和管路总长度,要求弯头采用大转角设计弯头全部采用大半径(R=5~10d),并且两端采用不锈钢法兰连接。锅炉本体喷枪安装处需布置工艺用压缩空气管道(一路主管DN40,16路支管DN10),喷枪采用内外套管式喷枪,脱硝剂由内枪喷入,冷却用压缩空气由外套管接入冷却喷枪。
锅炉本体开孔布置在焚烧炉第一烟道标高31米和33米层布置两层,每层分别布置6个喷枪,其中炉前墙2个氨枪,左右两侧墙布置2个氨枪;焚烧炉第二烟道标高32米层左右两侧布置一层,每侧2个氨枪,单台锅炉共计布置共计16个氨枪,现场设备见图4:
图4 PNCR现场设备图
本次提标改造项目采用“一拖一”式结构系统。即一套储料,由1套旋转给料机、缓冲料斗、计量螺杆装置,供配输送物料至1条焚烧线的脱硝喷枪内,并能独立操作与控制,所用转动机械均一用一备。相关参数见表2:
表2 PNCR系统主要设备参数
4.实际运行效果
本次提标改造项目经过一个月调试运行后,所有参数均在氧含量11%,标准状态下测得。相关指标测试见表4:
表4 PNCR+SNCR工艺实际运行效果
▲提标改造后
NOX排放数据轨迹控制在60mg/Nm³~90mg/Nm³,
SO2排放数据轨迹控制在12mg/Nm³~35mg/Nm³。
通过实际运行效果分析,PNCR+SNCR可以达到氮氧化物排放标准控制在100mg/m3以下,综合脱硝效果率在75%以上。并通过实际耗量分析,PNCR+SNCR工艺高分子脱硝剂的耗量控制合理,综合成本可控。
PNCR作为补全SNCR脱硝效率较低的工艺技术,其投资数额较SCR更低。但与SNCR同为炉内脱硝手段,氨逃逸亦为检验其运行效果的重要指标,本次调试运行周期内,针对氨逃逸做了第三方权威检测,检测结果符合国家标准,低于8mg/m3,见图5:
图5 PNCR氨逃逸数据检测结果
5.结论
(1)PNCR+SNCR工艺技术在垃圾焚烧项目实践证明,设备运行稳定,脱硝效果显著,具备超净排放能力。
高分子干法脱硝技术PNCR相比SCR在设备占地、初期投资、安装工期、运营费用均具有明显优势。
PNCR结合已有SNCR设备使用,对于提标改造项目颇具优势,值得借鉴。
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