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V型滤池运行管理中的一些体会

更新时间:2009-08-24 10:19 来源: 作者: 阅读:2133 网友评论0

在水厂的水处理工艺中,滤池对水的净化起到关键作用。V型滤池由于具有出水水质好、滤速高、滤水周期长、反冲洗效果好和便于自动化管理等特点,因而在国内得到了广泛的应用。但大量实践也表明,V型滤池对工艺设计、施工精度和管理水平要求甚严,任何环节出现疏忽,都会影响其运行效果。笔者现结合广东省惠州市江北水厂V型滤池的使用情况,在V型滤池的在设计、管理方面提出一些个人的看法和建议。

2.江北水厂V型滤池概况

江北水厂设计规模为60万m3/d,分三期建设,现已建成投产20万m3/d。净水工艺采用的气水反冲洗V型滤池,分设十组滤格。滤池运行三年多来,滤池运行稳定,在滤前水<5NTU时,出水浊度基本保持在0.2NTU以下。滤料流失率不高,滤层厚度比设计值下降仅5.4cm,占原来滤层厚度的5%左右(估计主要是滤料粒径变细,滤层孔隙率下降所致)。此外,滤池四角及周边也均未出现泥团,滤层也未出现板结现象。滤池的设计参数如下表:

设计项目

设计参数

设计滤速

V=8m/h

滤池有效面积

S=10×[2×(3.5×15)]=1050m2

石英砂滤料

D= 0.95 ~ 1.35mmH=1.10m

承托层

D= 4~8 mmH=5mm

小阻力配水系统

滤板+长柄滤头,滤头个数n=56个/m2


反冲洗强度

和时间

气冲3min气冲强度14L/m2·s

气水冲5min气冲:7L/m2·s水冲:2.1L/m2·s

气冲5min气冲强度4.2L/m2·s

扫洗强度

Q=1.1 L/m2·s

过滤周期

T=36~48h

3. 滤池设计的改进方案

3.1V型槽扫洗孔高度的确定

V型滤池的表面扫洗功能是通过滤池两侧的V型槽底部扫洗孔喷出的射流来实现的。研究表明,表面扫洗对滤池的反冲洗效果起到巨大作用,不但能把滤层反冲上来的污物推向排水槽,不致产生滞流,同时还加快了反冲洗水的漂洗速度,减少冲洗水量。但如果V型槽扫洗孔标高设计不当,其效果会适得其反。江北水厂V型槽扫洗孔中心高于滤料面350mm ,低于排水堰150mm,其断面图如图一所示。扫洗孔采用该设计,在实际使用中导致两个问题。(一)表面扫洗效果不理想。由于反冲洗时扫洗孔全部淹没于水下接近200mm,射流几乎起不到扫洗水面漂浮物的作用。(二)存在着冲砂现象。滤床在反冲洗时会有100mm左右的微膨胀(膨胀率按5~8%计),此时,扫洗孔中心仅高出滤床膨胀面250mm,低于反冲洗水面200mm,扫洗孔的射流冲向流动水层的中部,将悬浮的小粒径滤料冲向排水堰,使之出现滤料面倾斜现象。经检测,江北水厂滤料倾斜面存在着2~4mm的高差,幸未造成明显影响,未导致滤后水水质降低和滤池周期缩短等现象。经验表明,扫洗孔中心标高宜稍高于排水堰口,和水漂洗阶段水槽上水头一致(可根据漂洗水量和槽长计算得出),使扫洗孔处于半淹没状态,表面扫洗的横向推力将达最佳。

3.2初滤水排放口的设置

尽管目前国家仍未要求排放初滤水,而各地排放初滤水的也并不多,但在设计中必须考虑设置初滤水排放口。江北水厂的各组滤格均未设置初滤水的排放口,仅在总排污渠内设有放空阀,而且还存在着操用不便的问题。一旦反冲洗过程失败,滤料脱落的污物将进入滤层下的配水空间并将流入集水总渠,势必严重污染滤后水水质。为此,在每格滤池滤后水跌水堰处设置初滤水排放口是必需的。

4.V型滤池运行管理

4.1气动蝶阀的技术改造

气动蝶阀在V型滤池的过滤和反冲洗阶段都起到重要作用,因此对它的使用管理是V型滤池运行能否成功的关键因素之一。江北水厂采用的是法国Amri的气动蝶阀,按类型可分为比例调节型的出水阀和开关型的反冲洗水阀、反冲洗气阀、放气阀,使用效果良好。为使这些气动蝶阀的动作更符合生产实际,我们对它们进行了三次技术改造:

4.1.1出水阀动作频率的整定

在滤池的气动阀门中,出水阀的控制作用最为关键,它直接关系到V型滤池恒水位过滤能否实现,这也决定了它频繁工作的特性。江北水厂出水阀最初的调节频率就高达2次/秒。频繁动作使阀门构件出现了不同程度的磨损,其执行构件——三位四通气路分配器(图二中B点)更是经常损坏,致使出水阀动作失控。为此,我们对其线路板的灵敏度(Sensitivity)和死区(Dead band)(图二中的S、D点)电阻进行了调整,降低灵敏度,增大死区,重新设定阀体气动与电动的配比参数。在保证滤池的液位变化能控制在±1cm的情况下,出水阀动作频率由2次/秒下降到了0.05次/秒,大大延长了气路分配器的使用寿命。目前,正在调整滤池PLC站的出水阀PID三个参数,同时拟扩大液位控制范围到±3cm,相信可以进一步降低出水阀的动作频率。

4.1.2反冲洗阀门电磁阀降压改造

V型滤池的反冲洗水阀、反冲洗气阀和放气阀的能否正常启闭关系到滤池反冲洗过程的成败。反冲洗阀门内采用了AC220V的电磁阀(图二中A点),通过电磁阀对气路的通断作用实现开关阀门的目的。其原理如图三(1)。但水厂运行不到两年,就有17个电磁阀烧坏。我们尝试通过降低电磁阀的输入电压来实现减少电磁阀烧坏的目的。首先,我们通过变压器将原来的AC220V输入电压降为AC110V,并在电路中增加中间继电器以控制电源的开断,改造原理如图三(2)。但随后的使用情况表明这一改造效果不明显。为此,我们在反冲洗阀门改用DC24V电磁阀,再将交流110V的输入电压改为直流24V,其改造原理如图三(3)。改造至今一年多的时间内再无电磁阀烧坏现象。

4.1.3出水阀开度控制值的调整

由于江北水厂V型滤池出水阀口径偏大于实际需要,因而阀口可自动调节控制值被设置在0~60之间。随着供水高峰的到来,滤池的滤水量由9000m3/h 上升到11000m3/h ,滤池的滤速也因此由设计的8.6m/h提高到10.5m/h,此时出水阀控制值开至60仍无法完全处理,唯有通过手动将出水阀开启度加大来降低滤池水位。在此高低水位调整期间,最大滤速能达到了13.5m/h,大大超过了滤池的负荷,导致滤层的早期浊度穿透,不但污染滤后水水质,也缩短了滤池过滤周期。这解决这一问题,我们将出水阀的最大可自动调节控制值由60提高到68,使自控滤速可达到11.5 m/h,稍大于最大需滤水量的强制滤速,以保证滤池水位恒定。滤阀控制值经调整后,滤后水的水质较调整前有了显著的改善。

4.1.4三位四通先导阀改造

由于出水阀内三位四通先导阀(即DC24V电磁阀和气路分配器,图二中的B点)价格昂贵,且采购周期长,现拟对其进行改造,将它移出阀体,用国产三位四通电磁阀取代之,原先导阀气路与阀体气缸接口处用订做的快速接头及气管连接。该方案现正实施中,如改造成功,改造后的设备成本仅为原来的1/10,并且日后给设备维护和采购带来极大的方便。

4.2反冲洗设备的合理使用

江北水厂滤池反冲洗设备最初设计采用的是二台鼓风机(C80-15型,Q=80m3/min)和二台水泵(20SA-22B型,Q=1500m3/h),后因考虑到在气洗混冲阶段冲洗强度太大,故此方案被淘汰了。目前,滤池配置了三台鼓风机(BE200型,Q=44.1m3/min)和三台水泵(300S12型,Q=790m3/min),滤池反冲时开机状态为二台鼓风机→一台鼓风机、一台水泵→二台水泵。根据反冲洗的经验,混冲阶段反冲强度宜达到最大,而江北水厂由于混冲阶段仅开一台鼓风机和一台水泵,使得反冲效果稍差,导致反冲洗时间偏长。现拟通过程序调整,使混冲阶段运行二台鼓风机和一台水泵,使反冲洗达到气冲14L/m2·s、水冲2.4L/m2·s的强度。

5.小结和探讨

5.1在V型滤池的设计、施工、管理每一个环节都要细致谨慎,吸取滤池的使用经验,以避免因疏忽而造成不良后果。

江北水厂V型滤池滤后水集水总渠顶部根据构筑要求设置了横梁,然而该横梁在工艺图纸和参数设计中却均未得到体现,结果造成集水渠顶部横梁间产生气囊,影响到集水渠的过流能力。对此,应当引起足够的重视。

5.2加强对滤池配套设备的使用管理,使之运行达到最佳状态,再通过PLC程序的调整使软硬件配全实现最优化,这是V型滤池高效、稳定运行的重要保障,同时对减少维护量和降低维护费用均大有俾益。

5.3 为实现滤池的优化运行,需对气水反冲洗设计参数和运行情况进行系统的运行评估。V型滤池的运行管理中,应对滤池运行参数进行追踪分析,包括对滤池周期、反冲洗强度的调整,对滤后水浊度、PH值水头损失、滤料层的截污率等的监控,使滤池运行适应不断变化的生产情况,以充分发挥V型滤池在常规水处理工艺中优势。

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