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高碑店污水处理厂设计

更新时间:2009-05-14 09:55 来源:中国环保频道 作者: 阅读:2425 网友评论0

1 概况

高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型城市污水处理厂,其设计规模为100万m 3 /d,远景规划最终规模为250万m 3 /d。该厂位于东郊高碑店村南,距旧城广渠门约8km,地处市区边缘,但水、电、交通等条件均甚便利。处理厂接纳旧城区及东郊工业区的排水,流域面积约100km 2 ,人口约220万。

五十年代初,北京城区旧沟经过整修建了新的排水系统,这些下水道都是就近排入河渠。随着城市的发展污水量迅速增长,使城区护城河严重污染,环境恶化。五十代中期,按照城市总体规划确定了分流制的排水原则,并开始修建各河渠的污水截流管,也即分流制污水管系统的干管。1960年,本地区的污水管网系统基本形成,并在高碑店建成一座25万m 3 /d污水经格栅、沉砂、沉淀后为农田灌溉服务、临时性的初级污水处理厂。八十年代以后,据统计全系统下水道总长已达530km,污水量增加达80万m 3 /d,占全市总排水量的40%,超出了现有排水设施的能力,迫切需要建设新的二级污水处理厂并完善截流管网。

经过长期的调查研究,并进行了小型和中型试验,为新的高碑店污水二级处理厂的设计,提供了坚实可靠的依据。本工程分两期建设,第一期50万m 3 /d于1993年完成投产,第二期50万m 3 /d将于1995年完成。

2 设计数据

2.1 污水水量

根据近年的统计监测,本系统的总水量已超过80万m 3 /d,其中50%以上为工业废水,预计2000年污水量将超百万m 3 /d。本工程设计按100万m 3 /d的规模考虑,总变化系数采用1.2,在建厂的同时修建通惠河南岸干管和南护城河干管,使本流域内的污水全部得到处理。

2.2 污水水质

a.由于工业废水的影响,污水COD最高达800mg/L以上,一般在500~600mg/L左右,COD/BOD比率在2~3之间,较难生化降解。

b.污水SS值偏高,特别是当降雨初期高得惊人,估计由于城区大部为合流道的原因。

c.根据实测资料,在严冬季节高碑店污水厂的水温仍能保持在15℃以上,这对生物处理是十分有利的。

根据上述资料,设计中采用基本数据:BOD200mg/L,COD500mg/L,SS250mg/L, N 30mg/L,T15°~25℃。

2.3 出水水质

出水的水质标准即污水所需的处理程度,取决于出水的用途。北京市位于干旱的华北地区,年降水量不足600mm,水资源极为缺乏。因此,污水作为水资源已势在必行。

a.灌溉农田

农田灌溉是处理厂出水的主要用途,由于灌溉是季节性的,一年之中有半年是雨季和冬季,污水须另谋出路。

b.景观用水

平时河道除排洪、污水外无其它补给水,经处理后的出水补给河道,可以美化城市环境,但水质必须清洁。

c.工业回用

工业回用潜力最大的是作为冷却水,但要解决腐蚀、结垢、泡沫和生物增殖等问题。

d.市政杂用

如浇灌花木、草坪,洒马路、冲厕等。

上述几种用水对水质要求不高,但一般二级处理出水是不够的。设计考虑提高处理水平,使污水中的氨氮达到硝化,以利于后续的深度处理和消毒。出水水质标准规定:BOD<16mg/L,SS<30mg/L,NH 3 -N<3mg/L。

3 处理工艺

针对上述出水要求,通过试验研究,选用先进的缺氧好氧活性污泥法,延长曝气时间,使出水完全硝化;污泥处理采用两级中温硝化工艺;沼气用以发电,补充能源;发电机的冷却水供消化池加热;回用水的深度处理,增加混凝沉淀和砂滤,使出水水质进一步提高(图1)。

4 厂区布置及主要构筑物

4.1 平面布置

高碑店污水处理厂是一座有30年历史的老厂,原有构筑物现已残破不堪,此次改建除保留原有进水泵房及试验场外均被拆除,重新布置。全厂分水处理、泥处理、中水处理、试验场及管理五个区,各区之间用较宽的绿带分隔以美化环境。为节约用地并便利维修,厂内管网设置环状通行式管廊。

4.2 进水泵房

进水泵房按最大污水量120万m 3 /d设计。北京市城区下水道多为合流,原有泵房能力改建为50万m 3 /d作为提升初期雨水之用。

4.3 初沉池

初步设计为圆形池后改矩形,节约用地达6.6万m 2 之多。此外,矩形池还有配水管路短、水头损失小、配水均匀、排泥方便等优点,并有利于与工作间和管廊相结合,为管理提供便利。根据试验结果,初沉池去除BOD和SS分别为20%和50%。

4.4 曝气池

共设24座曝气池,每座长96m、宽28m、深6m,分4组布置,每组6池。每座池隔成3条宽9.3m的廊道。第一廊道的进水端划出1/4长24m,作为缺氧区。平均停留时间为9.25h,以保证充分硝化。采用微孔空气扩散装置,并根据计算机模拟、结合试验数据,将曝气器布置成渐减曝气的形式,使供气量在曝气池的各段内与微生物需氧相适应。曝气器分配百分比为:第一廊道65%,第二廊道23%,第三廊道12%。

4.5 二沉池

采用 50m幅流式圆形池24座,与曝气池相同,有利于运行管理。每池装有周边传动的旋转吸泥机,及时回流活性污泥。二沉池效率的高低直接影响出水水质的优劣,因此,设计采用较小的水力负荷和较长的停留时间,即21.2m 3 /m 2 ·d及4.52h。

4.6 污泥浓缩池

设计将活性污泥送到初沉池的进水中,使其与生污泥合并沉淀,然后将混合污泥(含水率预计为97%)送入污泥浓缩池。参照英国WRC 的研究成果,结合现场试验,选用新型升流式污泥重力浓缩池,浓缩的污泥体积减小50%,即含水率从97%降到94%。固体负荷按50kg/m 2 ·d计算,选用直径24m的池子12座。

4.7 污泥消化池

采用两极中温消化工艺,建消化池16座、 20m、高25m,分为4组、每组4池,其中一级3池、二级1池,停留时间为21d和7d。污泥搅拌用沼气循环的方式进行。污泥加热利用沼气发电机余热,以螺旋板逆流换热的方式进行,发电站运转前则由锅炉房供蒸汽直接加热。

5 讨论

5.1 缺氧——好氧(AO)法的优点

将污水处理到完全硝化程度的污水处理厂应采用缺氧——好氧工艺,即在活性污泥法的曝气池进水端,设置一个停留时间1h左右的“缺氧区”,在这个区域内氧的利用仅仅依赖硝酸盐在脱氮过程中放出的氧离子,使水中溶氧保持在0.5以下,以区别于厌氧和好氧。这种环境给污水处理带来许多好处,主要有:

a.污泥沉降性能的改善

污泥膨胀是由于活性污泥中丝状菌的增殖而引起的。当污水与回流污泥混合时,由于缺氧造成对丝状菌不利的环境,使其锐减,从而改善了污泥的沉降性能、降低污泥容积指数,保证出水水质优良。

b.脱氮作用

缺氧区内回流污泥携带的硝酸盐被反硝化,脱除部分的氮,同时放出氧离子供生物反应耗氧时利用。

c.减少二次沉淀池污泥上浮现象

由于在缺氧区内的脱氮作用,减少了二沉池内的反硝化过程,从而也减少了污泥上浮问题。

5.2 硝化与加氯的关系

城市污水二级处理一般对出水水质不提出硝化的要求,但作为水资源进行开发、为污水的回用创造条件,这就要求污水处理厂出水必须硝化并消毒。在加氯消毒的过程中,污水中的氨氮如不去除,将与氯离子发生反应而耗掉大量的氯,氨氮的硝化又需要耗能并使管理费增加,故这里有一个经济比较的问题。经过计算优选,当氨氮降至3mg/L左右时,硝化耗氧的费用可与因氨的减少而节约的加氯费用相平衡,使管理运行费用达到最低。

5.3 污水处理厂的节能

a.合理布局

城市污水处理厂的布局应本着适当集中的原则,使每一座处理厂都有一定的规模,因为规模愈小则单位耗电愈多,这是目前各大城市所发生的事实所证明的。从管理的角度来说,一座大厂的运营比几座小厂的运营要容易得多,成本也低得多,出水水质更有保证。

b.合理设计

在污水处理工艺流程中,各构筑物之间在平面和竖向布置中应尽可能紧凑,缩短管线,选用水头损失较小的进出水设施,使沿程水头损失达到最小,以降低提升能耗。

c.沼气利用

污泥消化过程中产生的沼气可作为能源回收利用,沼气发电量一般可满足二级处理总耗电量的30%~50%;发电机冷却水和废气的余热可用于加热消化池。这样可以使沼气能量的回收率达到70%。

d.曝气节能

曝气耗电是全厂总耗电量的60%~70%,是节能的重点。首先是采用了微孔曝气器和离心式鼓风机。微孔曝气器扩散出的微小气泡增加气液两相的接触面积,提高充氧效率,在曝气池中按照微生物反应规律布置曝气器,也是节能的。离心鼓风机效率高,并可根据水质水量的变化调节风量,避免能量浪费又可改进处理效果。在曝气池的混合液中,保持正确的溶氧浓度,过高造成浪费,过低则出水恶化达不到处理程度。溶氧控制有以下几种方式:

①直接控制。溶氧仪设在任何一点,按指定溶氧量调节气量。这一方式仅适用于完全混合式曝气池。

②进水量比例控制。按污水量变化和固定的气水比进行调节供气,并用溶氧仪监测溶氧量在指定范围内。这种方法简单价廉,但受水质和水温的影响,效果不稳,适用于水质变化不大的污水。

③溶氧折点控制。在均匀曝气的推流式池中,混合液耗氧速率随水流向前推进而逐渐降低,相应地DO浓度则逐渐上升。同时,在曝气池长的任何一个断面上,随着供气量的增加,DO浓度也将上升。这两种变化曲线都有一个回折点,将这些折点连接起来,形成两条几乎吻合的曲线,标志着曝气池内各处最佳DO浓度。在实际应用中,可按所需溶氧浓度选定池长上与指定DO浓度相符的折点位置,设置DO仪控制氧量。

④溶氧压力控制。上述几种溶氧控制方法均为单点控制,不是最理想的。在高碑店污水处理厂的设计中,经过曝气池各段氧传递系数K La 的模拟计算并参考国外经验,设计采用三个独立控制区,其中两个自动,一个手动。这样就可以有效控制溶氧浓度,达到节能和保证出水水质的效果(见图2)。曝气池出水段只设一手动阀门,不需经常调节,因此段供气量是按搅拌需气设计的,超过了生物反应需气量,不进行随机控制气量,可适当提高出水DO浓度,有利于改善二次沉淀池的工作,提高最终出水的水质。
在设计控制系统时,指定DO值通常采用2mg/L,而在实际操作中不同控制区可用不同的DO指定值,但不得<15mg/L。控制系统的工作首先是由溶氧仪发出信号,启动输气管上的阀门,气量的变化使管网压力变动,然后由压力传感器将信号送到鼓风机的进风叶片启动器,调节气量,使管网压力达到最佳状态。

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