从技术方面分析是否设置烟气再热系统
根据半山发电厂提供的烟气成分测试数据,可计算出烟气脱硫前后酸露点的温度。酸露点的计算公式选自《电站锅炉原理》表示为:
t′ld = 186 + 20lgH2O + 26lgSO3
式中, t′ld 是烟气的酸露点, ℃; H2 O 是烟气中水蒸汽的体积浓度, %; SO3 是烟气中SO3的体积浓度, %。
根据计算结果, 烟气脱硫后由于烟气中大量的SO2 和SO3 等酸性气体大量减少, 酸露点温度有明显下降。当烟气脱硫效率为90 %时酸露点为83.15~90 ℃, 当烟气脱硫效率为95 %时酸露点为70.15~82.11 ℃。烟气对烟囱是否会具有腐蚀性必须进一步分析烟气脱硫装置安装前后烟囱内壁面的温度范围。在安装了烟气脱硫装置且不安装GGH 后, 由于烟气温度的降低烟囱的内壁面温度有了明显降低, 温度范围仅为40~50 ℃, 而此时烟气脱硫后的酸露点温度是70.15~90.10 ℃, 因此在烟囱内壁面会出现结酸露的现象, 就是可能使烟气温度低于酸露点, 造成对烟囱内衬材料以及钢筋混凝土筒壁产生腐蚀, 致使其强度承载力下降, 同时也使这些材料的吸水率不断上升, 并很快达到饱和, 导致导热系数迅速增大使钢筋混凝土筒壁温度场大大超过设计值, 温度应力增大,最终使混凝土筒壁纵向裂缝的长度和宽度超过规范的规定。如安装GGH 后, 将脱硫后烟气温度由50 ℃加热到80 ℃左右, 对烟囱内部腐蚀将明显减轻。
如脱硫装置安装GGH , 烟囱宜采用全负压单内筒式或多内筒式钢筋混凝土烟囱, 其内筒材料采用耐酸砖砌或一般耐酸钢板制作。如重庆珞璜电厂采用耐酸胶泥砌耐酸砌块, 运行十余年尚未发现问题。当工艺流程中取消GGH时, 应采用多筒方式, 由于烟囱的内壁面温度低于酸露点温度, 在烟囱内壁面会出现结酸露的现象, 内筒用高耐酸钢材制作。如陕西国华锦界煤电项目电厂部分二期工程采用2炉合用1座套筒式、现浇钢筋混凝土外筒和钛钢复合板的单内筒式烟囱。
以河北国华黄骅电厂为例, 开展比较。
不设GGH , 吸收塔后净烟气直接进入烟囱的排烟温度为49~53 ℃。
净烟气中腐蚀性的化学介质较多, 对烟囱及净烟道的防腐要求提高。
由于经脱硫塔后的烟气不经加热直接排入烟囱, 净烟气带出系统湿热减少, 原烟气带入的热量由通过蒸发更多的水分而释放。2 ×600MW 机组不设GGH 方案比设置GGH 方案增加工艺水水耗约80t/ h 。
由于取消了GGH , 相应烟道长度也减少,烟气系统承受力降低约112kPa , 由此降低了增压风机的能耗。
另外, 由于取消GGH 后, 减少了烟气泄漏量, 在总脱硫率相同的情况下, 吸收塔脱硫效率可比有GGH 方案降低(根据GGH 泄漏率的不同, 可降低0151 %~115 %) , 因而可减小浆液循环量并相应降低浆液循环泵的能耗。
由于没有GGH , FGD 运行可靠性提高,维护和检修量减少;炉后布置可优化, 烟道和设备布置更简洁合理, 安装和检修通道及空间大; 施工场地增加, 施工安装更方便。
由以上技术方案比较可以看出: 不设GGH方案厂用电耗低、无烟气泄漏, 布置简单, 烟道长度短, 但耗水量大, 出现腐蚀问题的可能性相对较大。
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